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Y51 簡報主題 ( 一 )

Y51 簡報主題 ( 一 ). 提升酸液再生線 濃縮塔效率. 簡報單位 : 軋鋼三廠 酸洗冷軋工場 報告人 : 劉明政 95.09.12. P1. 酸洗線鋼帶除銹. 鋼帶. 酸洗槽. 產生廢酸. 產生清 洗水. 回收再生酸. 廢酸 再生線. 副產品: 氧化鐵粉. 廢酸焙燒回收. 一、酸液再生循環示意圖. 製程特點: ● 無廢酸污染排放問題, ARP 回收率達 99 % 以上。 ● 廢酸經 ARP 焙燒, 轉為可循環利用的再生酸。 ● 產出高附加價值的磁粉原料 ------ 氧化鐵粉。. P2.

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  1. Y51 簡報主題(一) 提升酸液再生線 濃縮塔效率 簡報單位:軋鋼三廠 酸洗冷軋工場 報告人:劉明政 95.09.12 P1

  2. 酸洗線鋼帶除銹 鋼帶 酸洗槽 產生廢酸 產生清洗水 回收再生酸 廢酸 再生線 副產品: 氧化鐵粉 廢酸焙燒回收 一、酸液再生循環示意圖 製程特點: ●無廢酸污染排放問題, ARP 回收率達 99 % 以上。 ●廢酸經 ARP 焙燒, 轉為可循環利用的再生酸。 ●產出高附加價值的磁粉原料 ------ 氧化鐵粉。 P2

  3. 二、酸液再生線生產流程圖 回收洗滌塔的清洗水7m3/hr 回收酸洗線的清洗水 8m3/hr 濃縮廢酸 主要設備: 1.焙燒爐: 廢酸進行氧化還原反應 2.濃縮塔: 廢酸吸熱濃縮 3.吸收塔: 鹽酸氣回收 4.鼓風機: 製程氣體輸送 5.洗滌塔: 洗滌鹽酸氣 6.排氣煙囪: 水氣排放 7.氧化鐵儲槽: 儲存氧化鐵 熱排氣 吸收酸氣 洗滌酸氣 排氣煙囪 噴灑焙燒 吸 收 塔 洗 滌 塔 濃 縮 塔 鼓風機 焙燒爐 氧化鐵儲槽 焙燒溫度約700°c 氧化鐵粉 回收再生酸 6.9 m3/hr供酸洗線用 本次改善重點 廢酸液 6 m3/hr 酸洗線 酸洗除銹 1.2 噸/hr 包裝後銷售給磁性材料業 原料 產出物 酸液 熱排氣 P3

  4. 三、改善前:傳統填充式預濃器濃縮效果差 排氣流向 陶瓷填充物 濃縮效果差 改善前:預濃器及示意圖 風 道 液面升降 排氣:溫度400℃ 廢酸液:溫度90℃ 隔熱磚塊 說明:#1 ARP預濃器以陶瓷填充物作熱交換,易堵塞差壓高, 濃縮效果差。 擬改善措施:更新為濃縮效果較佳的文氏管(VENTURI)預濃器。 P4

  5. 加大循環量,提高熱交換效果 四、改善後:文氏管式預濃器濃縮效果佳 將霧狀液體噴進熱排氣中,進行熱交換 喉部將 排氣加速 說明:1.文氏管式預濃器熱交換效果好、濃縮效果佳。 2.加大循環量,冷卻、洗滌粉塵效果佳。 P5

  6. 五、改善前、後的預濃器相片 改善後:文氏管式預濃器 改善前:傳統填充式預濃器 P6

  7. 六、改善前、後的熱交換方式示意圖 循環廢酸 噴嘴4個 分流盤 文氏管 循環廢酸以分流方式與熱排氣進行熱交換 循環廢酸以噴霧混合方式與熱排氣進行熱交換 改善前: 改善後: P7

  8. 七、改善前的濃縮效率計算 1.濃縮前鐵濃度:135 g/l 2.濃縮後鐵濃度:179 g/l 3.濃縮比率 = (179-135)/179 ≒ 25 % P8

  9. 八、改善後的濃縮效率計算 1.濃縮前鐵濃度:130 g/l 2.濃縮後鐵濃度:200 g/l 3.濃縮比率 = (200-130) /200 = 35 % P9

  10. 九、提高濃縮比率可節省能源 1.改善前濃縮比率25%, 廢酸蒸發量:6000*25%=1500(公升 /小時) 2.改善後濃縮比率35%, 廢酸蒸發量:6000*35%=2100(公升 /小時) 3.投入焙燒爐處理量減少=2100-1500=600(公升 /小時) 4.每小時可減少天然氣使用量經換算為42(立方米/小時) 改善後 濃縮酸投入量由4500 減為3900(公升 /小時) 改善前 文氏管濃縮塔 填充物式舊濃縮塔 蒸發量由1500增為 2100(公升 /小時) 焙燒爐 設計廢酸投入量6000(公升 /小時) 廢酸循環濃縮 P10

  11. 十、效益評估 ․減少焙燒爐的天然氣消耗量:255,000 NM3/年 ․有效降低CO2之排放量:533噸/年 ․有形效益:3,140,000元/年 --本主題簡報完畢-- P11

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