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任务 2 电子产品微处理器电路的维修

任务 2 电子产品微处理器电路的维修. 任务 2 电子产品微处理器电路的维修. 应用案例. 任务 2 电子产品微处理器电路的维修. 一、 电路分析 原理图. 任务 2 电子产品微处理器电路的维修. (二)工作原理 1 .海尔 XQB45-A 型全自动洗衣机工作过程分析 海尔 XQB45-A 型全自动洗衣机采用 28 引脚双列直插式 DIP 塑料封装的 MN15828 型微处理器进行系统控制。

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Presentation Transcript


  1. 任务2 电子产品微处理器电路的维修

  2. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 应用案例

  3. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 一、电路分析 • 原理图

  4. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • (二)工作原理 • 1.海尔XQB45-A型全自动洗衣机工作过程分析 • 海尔XQB45-A型全自动洗衣机采用28引脚双列直插式DIP塑料封装的MN15828型微处理器进行系统控制。 • 接通市电后,按下电源开关,电磁开关DK使电源开关自锁,220V市电经电源变压器T1降压,桥堆DB全波整流、C2滤波后,得到+12V直流电压:一路作为蜂鸣器的工作电源;另一路经过VT1、VT2、ZD1构成的5V稳压器稳压后输出5V-1作为控制电路工作电源;输出端5V-2送往CPU的 28脚作为CPU工作电压和复位电路工作电压。 • CPU的 7脚为复位端,刚通电时,5V-2电压通过R6对C6充电,由于电容器两端电压不能突变,所以VT12不能立即导通,CPU 的7脚为低电平,当C6两端电压大于0.7V后,VT3导通,7脚上升为高电平(3.8V),复位结束。 • 50HZ市电还经过R2降压,VD1、VD2、R3、R4限幅, R5限流后作为时基信号送入CPU的 2脚,以保证CPU输出的控制脉冲与电网交流电压同相位,以消除干扰,实现双向晶闸管的过零触发,图中的过电压吸收器ZNR和电容C1用于市电瞬时过压保护,如果持续过压ZNR会击穿,从而过流熔断熔断器,使洗衣机得到保护。 • MN15828的4、5、6脚为键扫描读入端。开关SF为洗衣机盖开关,SP为水位(压力)开关,在洗衣机盖合上、洗衣桶内水位达到预设值以后,它们会自动闭合,SW1为功能选择按键,按压次数的不同,可依次选定“洗涤”、“洗涤和脱水”、“脱水”、“自动”等功能。 • SW2、SW3、SW5、SW6均为洗涤方式选择按键,其中SW2为标准洗、SW3为经济洗、SW5为大物洗、SW6为轻柔洗;SW4为启动、暂停按钮,按照CPU内部软件设计程序,当盖下面安全开关闭合并选择好洗衣程序和洗涤方式后,若再按下启动键SW4后,CPU 20脚将输出触发信号,经VT10放大后触发双向可控硅VS3导通,此时进水电磁阀打开,为洗衣桶注水,当达到预定水位后,水位开关闭合,此时CPU的20脚再次发出过零关闭信号,使进水阀关闭,同时CPU的16脚、15脚依次交替发出正、反转及过零关闭信号,使洗涤脱水桶内转盘正转、停、反转、对衣物进行洗涤。

  5. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 如果选择了漂洗程序、在洗涤程序完成后,CPU 的17脚会输出触发电平,经VT9放大后触发双向可控硅VS5导通,使排水阀门打开,待排水完毕后,排水阀门关闭,重新注水,对衣物进行漂洗,大约5分钟后,排水阀打开排水,然后排水阀关闭,进水阀打开,重复上述过程。 • 经过3次循环后,漂洗程序结束,排水阀再次打开排水,同时将洗涤脱水桶减速离合器组件转为脱水状态,为脱水程序做好准备(假设选择了脱水程序),在排水完毕后,微处理器MN15828在保持排水电路正常工作的同时,MN15828的15脚发出触发信号----双向可控硅VS1导通---电动机得电逆时针方向旋转,经减速离合器带动洗涤脱水桶顺时针方向旋转,在脱水开始时,MN15828的15脚向VS1发出的间歇触发信号,使脱水桶间歇运转,经过一段时间,当洗涤脱水桶内衣物分布趋于平稳时,(实际上是安全开关再未送出抖动信号给CPU,如果安全开关断开,电动机将停止转动),再切换至高速档对衣物进行正式脱水,甩出的水通过排水阀流出。 • 洗衣机的显示由发光二极管LED1-LED7完成,由CPU的10、11、12、24、25、26脚发出控制信号,经过控制三极管VT3-VT5及二极管VD3-VD7对其进行控制。 • 按照设定,LED1-LED7分别为洗涤、漂洗、脱水、标准、经济、大物、轻柔指示灯。在选中某洗衣功能和洗衣方式后,对应的灯会点亮。在洗衣机运行某项程序和洗衣方式时,相应的指示灯会闪烁,当按下暂停键SW4后,在程序运行中闪烁的指示灯会停止闪烁,变为常亮。再次按下SW4,会接着运行该程序。某项程序运行完毕后,对应指示灯会熄灭。 • 另外,在洗衣机接通电源后,如果未先按下SW1、SW4键进行程序功能和洗涤方式的选择,则CPU会自行默认全自动程序(包括洗涤、漂洗、脱水全过程和标准洗涤方式),此时LED1---LED4自动点亮,每进行一次按键操作,CPU的18脚会发出连续脉冲使蜂鸣器连续发出“滴、滴”声,持续时间约30秒,以提醒操作者可以取走衣物。 • 在洗衣机程序全部结束后,如果用户没有切断交流电源,10分钟后CPU的21脚会发出指令,使控制双向晶闸管VS4关断,电磁开关DK产生的磁力消失,使电源开关失去自锁,升起至关的位置,切断洗衣机电源。

  6. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 2.控制电路的关键点检测

  7. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 3.全自动洗衣机控制电路组成框图 • 图为全自动洗衣机控制电路组成框图。在判断微处理器电路正常后,全自动洗衣机仍然不能正常工作,可以按照下图的全自动洗衣机组成框图,按照电气电路的一般检测方法,检修电路,只至排除故障。

  8. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 【知识链接】 • 全自动洗衣机电路组成框图。不同品牌的全自动洗衣机控制电路各不相同,但是其电路结构基本类似,程序控制器采用微处理器的全自动洗衣机,控制线路可以用图图3-2-6框图来说明。一般来说,由洗衣机基本功能电路、微处理器电路及输入输出电路三部分构成。功能电路运行实现洗衣机功能,微处理器电路按设定程序驱动工作电器工作,输入电路,向微处理器发出工作指令,输出电路按程序驱动工作功能电路工作。

  9. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 二、维修实例 • 维修实例一 • 松下洗衣机,功能按钮开关全部失效,不能进行工作。 • 【故障现象]:该全自动洗衣机接通电源后,指示灯均不亮,功能按钮开关全部失效,不能进行工作。 • 【故障分析】 • 出现这种故障的部位通常与整机的供电电路、微处理器控制电路有关。检修时,可先对这两部分电路进行检查。 • 【故障检修】 • 1.判断故障的大概部位 • (1)接通电源后,测量加到电源变压器初级上的220V交流电基本正常,次级输出的14V左右的交流低压也无问题。 • (2)测量由整流桥堆VDB1整流、C2电容器滤波后的直流电压正常,由VT10.R16、VDZ1组成的简易稳压电路输出的+5V电压正常,且该电压也加到了微处理器集成电路IC1(MN15828)的工作电压输入端28脚上。 • (3)采用示波器检查微处理器控制芯片IC1(MN15828)的时钟振荡引脚⑧与⑨脚电路上的振荡波形也正常,但检查IC1(MN15828)的⑦脚复位端的C6电容器上的复位电压始终处于低电平,正常情况下复位后的电压应上升为3.8V左右。 • (4)对复位电路中的C6进行检查,结果发现IC1(MN15828)的⑦脚复位端焊点有一圈裂纹,成虚焊现象。 • 2.故障处理 • 加锡将IC1(MN15828)虚焊⑦脚的重焊一遍使其牢固后,接通电源试机,洗衣机的工作恢复了正常,故障排除。

  10. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 维修实例二 • 【故障现象】荣事达洗衣机,指示灯不亮也不能工作 • 据用户介绍,该洗衣机插上电源插头进行功能操作时,洗衣机面板上的指示灯不亮,整机也不能工作。 • 【故障分析】 • 根据用户介绍的情况来看,出现这种故障的部位通常与整机的供电或系统控制电路有关。检修时,可先对这两方面电路进行检查。 • 【故障检修】 • 1.判断故障的大概部位 • (1)接通电源后,测量加到电源变压器T1初级上的220V交流电基本正常,次级输出的14V左右的交流低压也无问题。 • (2)测量由整流桥堆VDB1整流、C2电容器滤波后的直流电压正常,由VT10、R16、VDZ1组成的简易稳压电路输出的+5V电压正常,且该电压也加到了微处理器集成电路IC1(MN15828)的工作电压输入端28脚上。 • (3)检查系统控制微处理器IC1(MN15828)的复位信号输入端7脚上的复位信号无问题,但用示波器检查时钟振荡电路8与9脚上无时钟振荡波形。 • (4)对IC1(MN15828)的8与9脚之间连接的电阻器R14.石英晶体振荡器XTJ组件进行检查,结果发现石英晶体振荡器XTJ组件的接地线引脚脱焊。 • 2.故障处理 • 加锡将石英晶体振荡器XTJ组件脱焊的接地线引脚重焊牢固后,接通电源试机,洗衣机的工作恢复了正常,故障排除。

  11. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 维修实例三 • 小鸭XQG50-4B型滚筒洗衣机 • 〔故障现象1〕:不进水。  • 检修:1.首先检查进水阀阀口过滤网,无封堵现象。2.在进水状态下测进水阀两接线端电压为220V,由此判断故障出在进水阀。3.拆下进水阀,测量其电阻值为4.8kΩ,而正常值为4.5kΩ左右,由此判断进水阀线圈正常。4.拆开进水阀发现阀芯锈死,对阀芯进行打磨除锈,重新装好进水阀,故障排除。(进水阀线阻应大于4K,老款直流阀应大于100Ω) • 〔故障现象2〕:不排水。  • 检修:滚筒式洗衣机排水是通过排水泵进行上排水。在排水状态下通电测量排水泵的工作电压为220V,正常,拆下排水泵,测量排水泵两接线端电阻值为无穷大。由此判断排水泵线圈断线,更换后故障排除。 

  12. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 维修实例四: • 【故障现象】:荣事达微电脑控制式洗衣机不能排水。据用户介绍,该全自动洗衣机进水功能基本正常,但不能进行排水。 • 【故障分析】:出现这种故障的部位通常与排水阀控制电路有关。该洗衣机排水阀控制电路由微处理器IC1 的24脚与开关晶体管VT7、双向晶闸管VS3、排水阀C.S组成。检修时,可先对这部分电路进行检查。 • 【故障检修】 • 1.判断故障的大概部位 • (1)接通电源后,在排水状态时,测量微处理器IC1的④脚输出的低电平信号正常,说明微电脑控制电路的工作基本正常。测量排水阀两端的电压基本正常。怀疑排水阀门本身损坏。 • (2)断电后,拆下排水阀与电路的连接线,测量排水阀线圈的电阻值为∞,显然已经开路。   • 2.故障处理 • 更换一只新的、同规格的排水阀装上后,接通电源试机,洗衣机的排水恢复了正常,故障排除。

  13. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 维修实例五: • 【故障现象】:北京惠而浦洗衣机,洗衣机波轮不转,电机无“嗡嗡”声。 • 【分析与检修】:无电机转动声,可能是电机损坏,或控制电路有故障。打开后盖板,测电机两端电压为OV,说明故障出在控制电路。测双向可控硅TR1、TR2的T1与T2之间220V交流电压正常,而G极无触发信号,再测集成电路IC1( MN15828)的15、16脚无控制信号输出。由于进水正常,判断为MN15828的15、 16脚内部电路损坏,导致无控制信号输出,使双向可控硅TR1、TR2不能导通,故电机不能转动。更换MN15828集成块,故障排除。

  14. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 三.扩展案例 实例一:松下NA-710型全自动洗衣机,使用微处理器型号为14021WFCS,即型机由IC1微处理器14021WFCS(CPU)控制整机工做。 故障现象1:市电电源正常,合开关后不进水整机不工作。 检修:该型机由IC1微处理器14021WFCS(CPU)控制整机工作,正常时机内控制电源电路分别输出6V、3.2V、4V三路直流电压到IC1的(26)脚、(25)脚、(19)脚。其中任何一路电压异常均可造成洗衣机无法正常。用万用表实测(26)、(25)、(19)脚电压正常;查(27)、(28)脚(接晶振)电压为4.5V正常;(3)脚电压3.95V正常,表明微处理器工作正常。(3)脚电压经电阻R1加至三极管V4 b极,V4导通,进而VS4被触发导通,进水电磁阀吸合,打开进水阀门自动上水,当水至设定水位并经检测装置将水位检测信号送至IC1时,IC1才能指令使洗衣机电机转动进入洗涤状态。测三极管V4已导通而进水阀未动作,怀疑双向可控硅管VS4损坏。试用导线短接双向可控硅管后通电,进水电磁阀吸合表明双向可控硅管VS4确已损坏。用同型号双向可控硅管更换后,洗涤恢复正常。

  15. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 故障现象2:进水、洗涤正常,不能排水。  检修:进水、洗涤正常表明电源部分、微处理器(CPU)等均正常。故障应在排水阀控制电路部分。在排水状态下用万用表实测IC1(6)脚电压为0.8V正常(14021WFCS各脚在路电压见附表)。再测三极管V3已导通,VS3导通,AC220V加至整流桥ZD,但ZD无直流输出。由此判定整流桥ZD损坏,导致排水阀不吸合而不能排水。

  16. 任务2 电子产品微处理器电路的维修 • 实例二:威力牌XQB35-1全自动洗衣机,使用WH8083D微处理器电路。在无电原理图(实际检修中经常遇到)检修时,可以参照已知的全自动洗衣机框图,结合故障现象,判断是那一块电路出了故障,然后在检测单元电路,只至找出故障元件,排除故障。

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