830 likes | 1.17k Views
โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานควบคุม (กลุ่ม 3). ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน. โดย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 1 .เครื่องจักรในกระบวนการผลิต 2 .ระบบส่งจ่าย 3 .ระบบฟ้าแสงสว่าง 4.ระบบปั๊มและพัดลม 5.ระบบอัดอากาศ
E N D
โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่ม 3) ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานกรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 1.เครื่องจักรในกระบวนการผลิต 2.ระบบส่งจ่าย 3.ระบบฟ้าแสงสว่าง 4.ระบบปั๊มและพัดลม 5.ระบบอัดอากาศ 6.ระบบปรับอากาศ 7.ระบบไอน้ำ 8.เตาเผา
เครื่องจักรและระบบการผลิตเครื่องจักรและระบบการผลิต
มาตรการ : การจัดโหลดให้เหมาะสมกับเครื่อง Refiner แนวคิด :เครื่อง Refiner เยื่อกระดาษประกอบด้วยมอเตอร์ขนาด 500 kW เป็นต้นกำลัง ตรวจวัดกำลังไฟฟ้าขณะเครื่องทำงานได้ 87 kW แต่เดิมถูกออกแบบให้ทำงานทั้งหมด 6 เครื่องตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในทางปฎิบัติทางฝ่ายการผลิตได้ทำการตรวจสอบแล้วว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องเดิน เครื่องทั้งหมดในกระบวนการผลิตโดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังคงเดิม จึงสามารถหยุดเครื่อง Refiner ได้เป็นจำนวน 3 เครื่อง ที่ฝ่ายผลิต PM # A-1 ผลประหยัดพลังงาน 762,120 kWh/ปี ( 2,065,345บาท/ปี ) เงินลงทุน - บาท ระยะเวลาคืนทุน - ปี
มาตรการ : การเพิ่มอัตราการสงฝายใหมากและเร็วขึ้น เดิมมีการสง LOAD ฝายแบบไมสม่ำเสมอไปยัง PRC และในการสงฝายไปยัง PRC ซึ่งใชระยะเวลาในการสงคอนขางนานถึง 45-60 นาที/ 1 Carrier โรงงานปรับลดระยะเวลาในการสงฝายใหเร็วขึ้นและเพิ่มจํานวนใหมากขึ้นในชวงเวลาที่สั้นลง สามารถลดลงไดถึง10-20 นาที / 1Carrier ลดลงถึง 34-50% การทํางาน ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
มาตรการ :ปรับปรุงและพัฒนา Hammer Mill#7 แนวคิด :เนื่องจากเครื่องบด 7 เมื่อบดมันเส้นแล้วเกิดการฟุ้งกระจายที่ Screw ใต้เครื่องบดและตัวเครื่องบด ทำให้ผู้ควบคุมการผลิตไม่สามารถปล่อยวัตถุดิบเข้ามาบดได้มาก อันเนื่องมาจาก Screw ใต้เครื่องบดมีความเร็วในการลำเลียงไม่เพียงพอ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า = 7,290 kWh/y ( 20,412 บาท/ปี ) เทียบเท่าน้ำมันดิบ =0.00063 ktoe/y
มาตรการ :ปรับปรุงพัฒนา Hammer Mill Extruder แนวคิด :แต่เดิมเครื่องบด Extruder ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรเพราะจะโดน Screw ขวางทางลมดูดอยู่ ทำให้การลำเลียงวัตถุดิบที่ถูกบดออกจากรูตะแกรงยาก ซึ่งถ้าหากเพิ่มปริมาตรของ Hopper แล้ว Blower จะสามารถดูดวัตถุดิบที่ถูกบดออกจากรูตะแกรงได้ง่ายซึ่งจะทำให้ kWh/Ton ลดลง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า = 69,300 kWh/y ( 194,040 บาท/ปี ) เทียบเท่าน้ำมันดิบ =0.006 ktoe/y
มาตรการ : ปรับ Damper ของเครื่อง สเตนเตอร์ ให้เหมาะสม แนวคิด : เพื่อลดความอากาศเย็นเข้าตู้อบ ผลประหยัดพลังงาน 4,344 Liter/ปี ( 58,296 บาท/ปี ) เงินลงทุน - บาท ระยะเวลาคืนทุน - ปี
มาตรการ : นำน้ำที่ใช้ Cooilng ในเครื่องย้อม Jet กลับมาเป็นน้ำย้อม แนวคิด : เป็นการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ไอน้ำลง ผลประหยัดพลังงาน 16,715 Liter/ปี ( 224,327.78 บาท/ปี ) เงินลงทุน - บาท ระยะเวลาคืนทุน - ปี
มาตรการ : ลดขนาดช่องเปิดของเตาอบ (Oven Press) ผลประหยัดพลังงาน 86,936 kWh/ปี ( 259,069 บาท/ปี ) เงินลงทุน - บาท ระยะเวลาคืนทุน - ปี
มาตรการ :จัดการเดินเครื่องเจาะให้เหมาะสม (เจาะให้เต็มหัว) แนวคิด : เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ผลประหยัดพลังงาน 19,846.20kWh/ปี (62,317.07 บาท/ปี ) เงินลงทุน - บาท ระยะเวลาคืนทุน - ปี
มาตรการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ BALL MILL SLIP PREP เนื่องจากปัจจุบัน การทำงานของระบบบดย่อยวัตถุดิบ (BALL MILL SLIP PREP) ใช้เวลาบดย่อยวัตถุดิบนานกว่าข้อกำหนดเดิมของเครื่องจักร 25 % (จาก 15 ชั่วโมง เป็น 20 ชั่วโมง) จึงได้ผลผลิตตามต้องการ จึงทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น แนวคิด : ณ ปัจจุบัน โรงงานได้ทำการตรวจสอบหินบดซึ่งพบว่าหินบดไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจึงให้มีการปรับเปลี่ยนหินบดและเก็บข้อมูลการบดย่อย เงินลงทุน ไม่มี ผลประหยัดพลังงาน 96,034kWh/ปี คิดเป็นเงิน 290,021 บาท/ปี
รูปหินบดที่ที่ได้มาตรฐานเปรียบเทียบกับที่ไม่ได้มาตรฐานรูปหินบดที่ที่ได้มาตรฐานเปรียบเทียบกับที่ไม่ได้มาตรฐาน LARGE MEDIUM SMALL
มาตรการ : นำน้ำมันหล่อเย็นกลับมาใช้ใหม่ แนวคิด :น้ำมันหล่อเย็นที่นำไปทิ้งยังมีน้ำมันอยู่ 1-2 % สามารถนำมากรองและ นำกลับมาใช้ใหม่ โดยการผสมกับน้ำมันใหม่ได้อีก ผลประหยัดพลังงาน 7,020 ลิตร/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัด2,228,699 บาท/ปี เงินลงทุน 179,225 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.08 ปี หมายเหตุ : ผลการประหยัด คิดจากผลรวมของน้ำมันหล่อเย็นที่ประหยัด ค่าบำบัดน้ำและค่าน้ำ
Feed water 30oC Hot water @ 60 oC Flow direction Hot water tank Control Valve Dyeing Machine A Heat exchanger Dyeing Machine B Waste water @ 135 oC Drain มาตรการ : :นำน้ำทิ้งจากกระบวนการย้อมที่อุณหภูมิ 135 oC มาอุ่นน้ำป้อนเครื่องย้อม แนวคิด : นำความร้อนทิ้งจากน้ำทิ้งในกระบวนการย้อม มาอุ่นน้ำป้อน ผลประหยัดพลังงาน 1,311,446.33 MJ/ปี (450,448.88 บาท/ปี ) เงินลงทุน ไม่มีเนื่องจากเป็นการดัดแปลงอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว
มาตรการ : ลดเวลารอบการทำงานของ Regenerator จาก 20 นาทีเป็น 15 นาที แนวคิด : ลดเวลาต่อรอบจาก 20 นาที เป็น 15 นาที ซึ่งสามารถลดการใช้เชื้อ เพลิงในการเผาไหม้ให้ความร้อนแก่เตาหลอมแก้วได้ ประหยัดเชื้อเพลิงNG 861.11MMBtu/y(232,499.13 บาท/ปี) เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.0215ktoe/y
ระบบส่งจ่าย มาตรการ : ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติที่ตู้ MDB ภาพก่อนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง ผลพลังงาน 148,726 kWh/ปี (432,793 บาท/ปี ) เงินลงทุน 528,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 1.22 ปี
ระบบส่งจ่าย มาตรการ : ปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้า แนวคิด : ติดตั้งระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ให้มีค่าเหมาะสมกับภาระใช้งาน ผลประหยัดพลังงาน 192,000 kWh/ปี (666,744 บาท/ปี) เงินลงทุน 1,500,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 2.25 ปี
ระบบส่งจ่าย มาตรการ : ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า แนวคิด : ลดความสูญเสียในหม้อแปลง และ ค่าปรับจากการไฟฟ้า ผลประหยัดพลังงาน 19,472.16 kWh/ปี (107,586.56 บาท/ปี ) เงินลงทุน 180,000บาท ระยะเวลาคืนทุน 1.67 ปี
ระบบส่งจ่าย มาตรการ :รวมโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า แนวคิด : รวมโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า TR 3 และ TR 2 เข้าด้วยกัน (นำโหลดจาก TR2 มาไว้ที่ TR 3 ) ผลประหยัดพลังงาน 15,192.27 kWh/ปี (45,424.90 บาท/ปี) เงินลงทุน 17,500 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.39 ปี
ระบบส่งจ่าย มาตรการ : ปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลง แนวคิด : ทีมงานอนุรักษ์พลังงานสำรวจพบว่าแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงสูงจึงมี แนวคิดลดระดับแรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงเป็นผลทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง โดยที่แรงดันไฟฟ้าที่ปลายทางยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับพิกัดของอุปกรณ์ ผลประหยัดพลังงาน 200,121 kWh/ปี (600,363 บาท/ปี )
ระบบส่งจ่าย มาตรการ : การลดแรงดันไฟฟ้าจาก 412 Volt เหลือ 400 Volt ในระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าของโรงงานนั้น วัดแรงดันไฟฟ้าได้ 412 V ซึ่งตามพิกัดของมอเตอร์ที่ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงานต้องการใช้แรงดันไฟฟ้าที่ 380 V เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจึงทำการปรับลดแรงดันไฟฟ้าโดยการปรับ Tap ที่หม้อแปลงไฟฟ้า หลังปรับลด ก่อนปรับลด ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 35,178 kWh/y (104,126 บาท/ปี ) เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.0029 ktoe/y
มาตรการรวมโหลดหม้อแปลงไฟฟ้ามาตรการรวมโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า การใช้โหลดหม้อแปลงบางลูกต่ำได้แก่TR1ขนาด 2000kVAใช้โหลดต่ำเพียง5% TR2ขนาด 2000kVAใช้โหลดที่46% TR10ขนาด 2000kVAใช้โหลดต่ำเพียง26% และ TR12ขนาด 2000kVA ใช้โหลดต่ำเพียง18% ทำให้มีการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น สามารถทำการปรับปรุงการสูญเสียโดยการรวมโหลดหม้อแปลงที่มีการใช้โหลดต่ำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลประหยัดที่ได้ 140,217 บาท/ปี หรือเท่ากับ 0.0073 ktoe/year ระยะเวลาคืนทุน0 ปี
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มาตรการเปลี่ยนบัลลาสต์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด :บัลลาสต์แบบแกนเหล็กที่มีอายุการใช้งานนานมีค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสีย13 W/ตัว ส่วนบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะมีค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ 3 W/ตัว ผลประหยัดพลังงาน 62,546.4kWh/ปี (175,592บาท/ปี ) เงินลงทุน 300,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 1.709 ปี
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มาตรการปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ แนวคิด :ปิดหลอดไฟฟ้าจำนวน 3,000 หลอด ในช่วงเวลาพักกลางวันจะสามารถทำให้ลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นได้เป็นอย่างมาก ผลประหยัดพลังงาน 42,814.5kWh/ปี(120,197.4 บาท/ปี ) เงินลงทุน - บาท ระยะเวลาคืนทุน - ปี
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มาตรการปิดหลอดดิสชาร์จความดันสูง แนวคิด :ปิดการใช้หลอดไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสามารถที่ จะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก ผลประหยัดพลังงาน 279,225 kWh/ปี (783,896 บาท/ปี ) เงินลงทุน - บาท ระยะเวลาคืนทุน - ปี
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มาตรการ : การใช้หลอดเมทัลฮาไลด์แทนหลอดแสงจันทร์ สำหรับโคมไฟ High bay หลอดเมทัลฮาไลด์250 W ผลประหยัดพลังงาน 43,200 kWh/ปี (144,288 บาท/ปี ) เงินลงทุน 142,020 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.98 ปี
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มาตรการ ลดหลอดแสงสว่างโดยใช้โคมสะท้อนแสง แนวคิด : ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงแล้ว ทำให้สามารถลดหลอดแสงสว่างได้ 1 หลอดต่อโคม โดยใช้แผ่นสะท้อนแสง ผลประหยัดพลังงาน 145,557.98 kWh/ปี (371,172.86 บาท/ปี ) เงินลงทุน 207,450 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.56 ปี
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มาตรการ : การลดการใช้งานหลอดแสงจันทร์ใน Line ผลิต แนวคิด : กำหนดเวลาการเปิด-ปิด และรณรงค์ให้พนักงานทราบถึงเวลาของการเปิดใช้งานหลอดแสงจันทร์ในช่วงเวลากลางวัน ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 58,800kWh/y(156,172.80 บาท/ปี ) เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.0050ktoe/y
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มาตรการ : ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดแสงจันทร์หลอดแสงจันทร์เป็นหลอดที่ใช้พลังงานสูง สามารถเปลี่ยนมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ ภาพก่อนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง ผลพลังงาน 60,501 kWh/ปี (176,058 บาท/ปี ) เงินลงทุน 150,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.85 ปี
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มาตรการ :ดับไฟช่วงพักและช่วงเบรค แนวคิด :โรงงานมีการทำงานเป็น 2 กะ แต่ละกะจะมีช่วงพักเบรคเพื่อให้พนักงานพัก และการพักกลางวันตามปกติ ช่วงเวลาดังกล่าวโรงงานได้ใช้มาตรการปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงาน ผลประหยัดพลังงาน 5,120 kWh/ปี (15,053 บาท/ปี ) เงินลงทุน - บาท
มอเตอร์และพัดลม มาตรการปรับปรุงระบบอากาศโรงงาน (ลดการใช้พัดลม) แนวคิด : ยกเลิกการใช้พัดลมระบายความร้อน จำนวน 40 ตัวโดยการปรับปรุง ระบบระบายอากาศทางทิศเหนือและทิศตะวันออก(โครงสร้างตัวอาคาร) ผลประหยัดพลังงาน 130,700 kWh/ปี (366,925บาท/ปี ) เงินลงทุน - บาท ระยะเวลาคืนทุน - ปี
มอเตอร์และพัดลม มาตรการยกเลิกการใช้พัดลมระบายอากาศในช่วงพักกลางวัน แนวคิด: หยุดการใช้พัดลมระบายความร้อนจำนวน300ตัว ในช่วงเวลาพักกลางวันเนื่องจากไม่มีพนักงาน ผลประหยัดพลังงาน 34,717kWh/ปี (97,496บาท/ปี ) เงินลงทุน - บาท ระยะเวลาคืนทุน - ปี
มอเตอร์และพัดลม มาตรการที่ ปิดปั๊มป์ไฮดรอลิกช่วงเปลี่ยนแม่พิมพ์ แนวคิด :มอเตอร์ที่ใช้ในการขับปัมป์นั้นมีขนาดใหญ่ ดังนั้นถ้ามีการหยุดการ ใช้งานก่อนที่ในช่วงเปลี่ยนแบบแม่พิมพ์ ก็จะสามารถช่วยลดพลังงานไฟฟ้าได้ เป็นจำนวนมาก ผลประหยัดพลังงาน 441,698.4kWh/ปี (1,240,024 บาท/ปี ) เงินลงทุน - บาท ระยะเวลาคืนทุน - ปี
มอเตอร์และพัดลม มาตรการ : ติดตั้ง Inverter ให้ปั๊มน้ำ Chiller แนวคิด : เพื่อลดรอบของ ปั๊มน้ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ลดกำลังลง จาก 11 kW เป็น 6.6 kW ผลประหยัดพลังงาน 57,024 kWh/ปี (171,072 บาท/ปี ) เงินลงทุน 200,000บาทคืนทุน 1.17 ปี
มอเตอร์และพัดลม มาตรการ :การลดการเดินพัดลมระบายอากาศ แนวคิด : พัดลมอุตสาหกรรมของโรงงานมีจำนวนมาก และใช้งานทุกๆตัวตลอดเวลา การจัดการใช้งานโดยการติด Timer แล้วลดเวลาการใช้งาน ลดการใช้พลังงานลงได้ ผลประหยัดพลังงาน 22,435 kWh/ปี (66,633บาท/ปี ) เงินลงทุน 6,990 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.1 ปี
มอเตอร์และพัดลม มาตรการ : ลดขนาดปั๊มน้ำหล่อเย็น แนวคิด : ปั๊มเดินมีการออกแบบใช้งานมากกว่าภาระการทำงานจริง ทำให้สูญเสียพลังงาน สามารถลดขนาดปั๊มลงได้ ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลประหยัดพลังงาน 25,726kWh/ปี (73,834 บาท/ปี ) เงินลงทุน บาท -(ใช้มอเตอร์ที่มีอยู่แล้ว) ระยะเวลาคืนทุน - ปี
มอเตอร์และพัดลม มาตรการ : การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน Blower เครื่อง ISโดยการลดขนาด Pulley แนวคิด : การออกแบบเดิมมีการเผื่อใช้งานมาก ดังนั้นจึงทดลองลดขนาดพูลเล่ ลงเพื่อทำงานที่สภาวะจริง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 163,296kWh/y(431,101 บาท/ปี) เงินที่ใช้ในการลงทุน 5,000.00 บาท เวลาคืนทุน 0.012 ปี เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.0139ktoe/y
ระบบอากาศอัด มาตรการ : ใช้คอมเพรสเซอร์ตัวเล็ก (90 kW) แทนตัวใหญ่ (160 kW)การทำงานจริงสามารถใช้เครื่องขนาดเล็กลงได้ ผลประหยัดพลังงาน 255,150 kWh/ปี (757,796 บาท/ปี) เงินลงทุน - บาท ระยะเวลาคืนทุน - ปี
ระบบอากาศอัด มาตรการ : ลดการรั่วไหลของอากาศอัดในระบบ แนวคิด : ในโรงงานมีการรั่วไหลของอากาศอัดตามจุดต่างในระบบ อากาศอัดเป็นอากาศที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงทำการซ่อมจุดรั่วต่างๆ ผลประหยัดพลังงาน 153,961.5 kWh/ปี (538,865 บาท/ปี ) เงินลงทุน 60,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.11 ปี
ระบบอากาศอัด มาตรการ : ลดความดันอากาศที่ใช้ในการทำความสะอาด แนวคิด : โรงงานมีจุดใช้ลมอัดในการทำความสะอาดร่างกาย แต่ลมอัดมีความดันสูง สามารถลดความดันลมลงได้ ผลประหยัดพลังงาน 137,970 kWh/ปี (482,895 บาท/ปี ) เงินลงทุน 20,000บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.04 ปี
ระบบอากาศอัด มาตรการ: ลดอุณหภูมิของอากาศทางเข้าเครื่องอัดอากาศ แนวคิด : เพิ่มการระบายอากาศ บริเวณตั้งเครื่องอักอากาศ ให้มีอุณหภูมิ ใกล้เคียงกับภายนอก โดยการเปิดผนังข้าง และทำให้ลมไหลเวียน ผลประหยัดพลังงาน 24,444.51 kWh/ปี (85,555 บาท/ปี ) เงินลงทุน 50,000บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.85 ปี
ระบบอากาศอัด มาตรการ : การใช้ air gun ในการทำความสะอาดโรงงาน แนวคิด : การใช้ลมในการทำความสะอาดอุปกรณ์การผลิต หรือพื้นที่ในโรงงานจะใช้สายยางปลายเปิดโดยอาศัยการปิดวาล์วแทน สามารถนำ Air gun มาใช้แทนได้ ผลประหยัดพลังงาน 11,475 kWh/ปี (34,081 บาท/ปี ) เงินลงทุน 17,000บ ระยะเวลาคืนทุน 0.5 ปี
ระบบอากาศอัด มาตรการ : มาตรการปิดปั๊มลมช่วงรอกะ แนวคิด : ช่วงเวลาเปลี่ยนกะไม่มีการทำงาน ดังนั้นช่วงเวลาระหว่างรอกะดังกล่าวสามารถหยุดเครื่องอัดอากาศได้ ผลประหยัดพลังงาน 28,768 kWh/ปี (85,440 บาท/ปี ) เงินลงทุน บาท - ระยะเวลาคืนทุน - ปี
ระบบอากาศอัด มาตรการ : การเดินเครื่องอัดอากาศชุดที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก แนวคิด : โรงงานมีเครื่องอัดอากาศหลายชุดการใช้งานจะมีชุดหลักๆที่ทำงานตลอดเวลา ที่เหลือจะเดินเสริม ชุดหลักๆควรเลือกเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2,807,149.86kWh/y(7,363,154.08 บาท/ปี ) เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.2392ktoe/y
ระบบทำความเย็น/ปรับอากาศระบบทำความเย็น/ปรับอากาศ