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内航船舶用排熱回収システムの開発

内航船舶用排熱回収システムの開発. 講演内容. 1.研究プロジェクトの概要 2.排熱利用スターリングエンジンの開発 3.排熱回収システムの性能特性 4.実海域におけるフィールド試験 5.排熱回収システムの実用化検討 6.まとめ. エネルギー・環境評価部門 平田宏一. 開発コンセプト. 1.研究プロジェクトの概要. ● 必要最小限の電力を貯蔵する。 ●設置スペースが小さい。 ●既存船への設置が可能である。. ★ 2 kW で 2 日間の蓄電. ★ 10 kW×10 時間の利用.

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内航船舶用排熱回収システムの開発

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Presentation Transcript


  1. 内航船舶用排熱回収システムの開発 講演内容 1.研究プロジェクトの概要 2.排熱利用スターリングエンジンの開発 3.排熱回収システムの性能特性 4.実海域におけるフィールド試験 5.排熱回収システムの実用化検討 6.まとめ エネルギー・環境評価部門 平田宏一

  2. 開発コンセプト 1.研究プロジェクトの概要 ●必要最小限の電力を貯蔵する。 ●設置スペースが小さい。 ●既存船への設置が可能である。 ★2 kWで2日間の蓄電 ★10 kW×10時間の利用 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 基礎的研究推進制度(平成17~19年度) 「港湾内の環境保全を目指した内航船舶用排熱回収システムの開発」

  3. 2.排熱利用スターリングエンジンの開発 スターリングエンジン 加熱と冷却を繰り返す外燃機関 2つのピストンと熱交換器で連続的な運転をさせている。 実用的な性能を得るために,高圧ヘリウムまたは水素を使用する。

  4. ●多段式スターリングエンジンの開発経緯 H17年度 システム設計 実験用エンジン 1号機開発 H18年度 実験用エンジン 2号機開発 H19年度 実験用エンジン 3号機開発 陸上実験 多段式スターリングエンジンのイメージ 実船実験

  5. ●実験用スターリングエンジン1号機 仕様および目標性能 実験用スターリングエンジン(1号機)

  6. ●高性能化のためのエンジン構造 ●低温な熱源で作動させるために銅製ヒータを採用。(ただし,腐食対策が必要) ●無潤滑ピストンシールを保護するための直動機構。 銅製ヒータ(φ6×t1.0×64本) スコッチ・ヨーク機構

  7. ●実験用スターリングエンジン2号機 ●1号機の運転結果を踏まえて熱損失の低減を図った形状とした(基本構造に変更なし)。

  8. ●熱損失低減のためのエンジン構造 ●再生器内の圧力損失を50%低減(200W→100W)。 ●再生器ハウジングの薄肉化による熱伝導損失低減。 再生器ハウジングの強度解析結果

  9. ●実験用スターリングエンジン3号機 基本設計指針 ●作動空間の主要寸法は2号機と同じとし,ヒータ形状は変更しない。 ●低コスト化のために,機構部の基準面を変更(クランクケースの簡略化)。 ●フランジ部のボルト寸法・本数の見直し(メンテナンス性向上)。 ●軸受の剛性アップ(寿命6000時間)。

  10. ●低コスト化のためのエンジン構造 ベースフランジ クランクブロック スコッチ・ヨーク機構 溶接式クランクケース ●クランクブロックは将来的に鋳物(アルミダイキャスト)をイメージした形状。 ●溶接構造とし,精度(垂直度,位置精度)が必要なのは2箇所。

  11. 3.排熱回収システムの性能特性 ディーゼルエンジン仕様 ディーゼルエンジン 実験条件 ●ディーゼルエンジンの回転数を420 rpm一定として,負荷を変化させて,排ガス温度を調整。 ●スターリングエンジンは上流から1100,1000,950 rpmで運転。

  12. ●発電出力/効率 発電出力 エンジン効率および排熱回収率 ●排ガス温度400℃において,2号機の発電出力は560W。 ●排ガス温度400℃において,全発電出力は1.3kW。 ●エンジン効率(取り入れた熱量に対する発電出力の割合)は6~8%。 ●排熱回収率(全排ガス熱量に対する発電出力の割合)は1.5%程度。

  13. 4.実海域におけるフィールド試験 セメント専用船『パシフィックシーガル』 ディーゼルエンジン仕様

  14. ●フィールド試験(東京-函館航路) ●排ガス温度は330~370℃。 ●最高発電出力は700W程度。 ●充電量は530W程度。 ●約36時間の連続運転。

  15. 5.排熱回収システムの実用化検討 実用化のための技術課題 ●多段式スエンジンの最適化 ●熱交換器の腐食対策,長寿命化 ●エンジンの耐久性能 ●長期に安定したシールの開発 ●安全性を踏まえたシステム開発 ●船舶の電力需要とのマッチング 実用化のための開発フローチャート フィールド試験終了後のヒータ

  16. 6.まとめ • 内航船舶の運航実態や蓄電池技術について調査結果に基づき,排熱回収システムの基本設計を行った。 • 高性能化や低コスト化を考慮し,低温排熱で作動する3台の排熱利用スターリングエンジンを完成させた。 • 3台のスターリングエンジンを多段に配置し,400℃のディーゼルエンジン排ガスにより加熱することで,最大発電出力1.3kWを回収した。 • フィールド試験により36時間の連続発電運転を行うとともに,発電・充電から船内電力供給にまでの実証を行った。 • スターリングエンジン1号機~3号機は延べ2500時間以上の運転を行っており,エンジンの信頼性を高めるとともに,多くの知見が得られた。

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