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140吨干熄焦余热锅炉 技术 改造

140吨干熄焦余热锅炉 技术 改造. 云南昆钢煤焦化有限公司 段伟章. 昆钢140吨干熄焦简介. 云南昆钢煤焦化公司140t/h干熄焦装置于2005年6月30日建成投产。 该装置处理能力为140t/h,配有18Mw的汽轮发电机组 。 与炭化室高6m,2×50孔焦炉相配套 , 焦炉年产焦炭100~110万吨,小时产量约114~126t/h。 干熄焦生产的P=3.82Mpa,t=450℃的中压蒸汽输送给18MW汽轮机发电。 2006年3月31日,与干熄焦装置配套的18MW汽轮发电机组投产。. 昆钢 140 吨干熄焦简介.

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140吨干熄焦余热锅炉 技术 改造

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  1. 140吨干熄焦余热锅炉技术改造 云南昆钢煤焦化有限公司 段伟章

  2. 昆钢140吨干熄焦简介 云南昆钢煤焦化公司140t/h干熄焦装置于2005年6月30日建成投产。 • 该装置处理能力为140t/h,配有18Mw的汽轮发电机组。 • 与炭化室高6m,2×50孔焦炉相配套,焦炉年产焦炭100~110万吨,小时产量约114~126t/h。 • 干熄焦生产的P=3.82Mpa,t=450℃的中压蒸汽输送给18MW汽轮机发电。 • 2006年3月31日,与干熄焦装置配套的18MW汽轮发电机组投产。

  3. 昆钢140吨干熄焦简介 • 2013年4~5月,干熄焦大修,重点:干熄焦余热锅炉技术改造。 • 大修结束后投入运行至今已有四个多月时间,从这四个多月的实际运行情况看,锅炉的改造取得了非常好的效果。

  4. 余热锅炉运行状况及存在的主要问题 • 由于昆钢140t/h干熄焦装置始建于国内干熄焦技术发展初期,在锅炉选型、配套方面尚处于探索阶段,缺少经验,更多地考虑保险系数,余热锅炉的选型过大,使得锅炉长期在低负荷状况下运行。 •                                                                                                                                              低负荷运行是导致锅炉过热器爆管的主要原因,据统计锅炉过热器爆管事故中,80%以上事故是锅炉低负荷运行所造成的。 •                                                                                                                                                        昆钢140t/h干熄焦余热锅炉主要技术参数如下: •                                                                                                                                                        锅炉型号:HLG140/86-3.82/45 • 额定蒸发量:86t/h •                                                                                                                                                    蒸汽压力:3.82Mpa •                                                                                                                                                        蒸汽温度:450±10℃

  5. 余热锅炉运行状况及存在的主要问题 • 2×50孔6m焦炉的产能,最高产量126t/h,一般情况下干熄焦锅炉的吨焦蒸汽产率约为540kg/t。即使干熄率保持在100%,焦炉产能达到最高的情况下,蒸汽产量最高仅为68t/h,为锅炉额定蒸发量的79%。 • 而在大多数情况下,干熄率基本保持在95%左右,焦炭产量保持在120t/h左右,这样,锅炉的蒸发量就只能达到61t/h左右,也就是说大多数情况下锅炉的负荷只能达到额定负荷的71%。 • 一般情况下,锅炉如果长期在其额定负荷的80%以下运行就存在很大的爆管的风险。

  6. 两个关键的运行参数 • 其一:二次过热器入口温度过低; • 其二:锅炉出口(省煤器出口)循环气体温度偏低。 • 参数异常的根本原因:锅炉实际蒸发量(实际负荷)达不到锅炉的额定负荷,锅炉处于低负荷运行状态。

  7. HLG140/86-3.9/450干熄焦余热锅炉热力计算汇总表

  8. 改造前的实际运行工况(排焦量140t/h时)

  9. 2012年6月炉管检修现场

  10. 2012年8月二过爆管情况

  11. 给水预热器下部腐蚀情况

  12. 改造方案 • 目的:改善锅炉运行工况。                                                                                                                                                    • 1、减少一过出口与二过进口之间的温差,使之尽可能的接近设计值,减少低负荷运行对二次过热器损伤。 • 2、改善锅炉出口烟气温度,避免低温区段产生露点腐蚀。 • 3、提高锅炉的安全性能。 • 4、提升锅炉的热效率,提高吨焦产汽量和发电量。  

  13. 改造方案 • 改造内容: • 1、整体更换二次过热器,同时将二次过热器的换热面积在原有基础上减少10%。 • 2、在二次过热器的迎风面上增设防磨网。

  14. 改造施工现场

  15. 改造后的实际运行工况及效果 • 2013年4~5月份,干熄焦停产大修时完成了干熄焦锅炉的技术改造,实际运行效果明显,主要表现在以下几个方面: •                                                                                                                                                        锅炉的运行参数明显改善,已基本接近设计值。 •                                                                                                                                                        (1)减温器进出口温度及温差。

  16. 改造后的实际运行工况及效果

  17. 改造后的实际运行工况及效果 • (2)、省煤器的工质出口温度从205℃上升至213℃,锅炉出口烟气温度从原来的150℃提高至162℃。 • (3)、减温水用量明显降低,锅炉改造之前,减温水量基本保持在8~10t/h,改造后减温水量基本保持在4~6t/h。                                                                                                                                                     • (4)、主蒸汽温度稳定性明显提高。改造前主蒸汽温度波动幅度较大,温度波动范围为450±15℃,很难调节,改造后主蒸汽温度基本可以稳定在450±5℃。

  18. 改造后的实际运行工况及效果 • 通过锅炉技术改造之后,锅炉的热效率明显提高,吨焦(或单炉)主蒸汽产量和汽轮机发电量都有不同程度的提升,而能耗同比下降。

  19. 140t/h干熄焦锅炉改造前后运行参数对照表

  20. 结束语 • 一、通过对140t/h干熄焦余热锅炉二次过热器的技术改造,较好地解决了由于锅炉长期低负荷运行所产生的一些问题。经过改造,锅炉的热效率、安全性、稳定性都明显提高,有利于锅炉及干熄焦装置长期安全稳定高效运行,改造收到了很好的效果。

  21. 结束语 • 二、关于干熄焦余热锅炉的选型,实践证明并非越大越好,选型的关键在于与干熄炉处理能力和焦炉实际产能相匹配。满足:焦炉保持正常生产水平,干熄率在95%以上的情况下,锅炉能够处于满负荷运行状态(额定工况),这样既经济又安全可靠。

  22. 结束语 • 三、如果你家的干熄焦锅炉也存在长期低负荷运行的情况,希望我们的经验能对你有一定的帮助和借鉴作用。

  23. 掌声

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