170 likes | 407 Views
SMT 效率提升. 之接料方法改善. 编写:毕工 审核:曾经 深圳市康鸿锦电子有限公司. 报告题纲. 1. 改善架构图及职责 2. 问题点描述及分析 3. 改善对策制订及改善具体实施步骤。 4. 改善效果对比. 改善小组架构. 策划:负责策划此次改善计划 提案并指出改善重点。 组织:负责计划此次具体实施 步骤,并指定实施改善 方案人员,及方案实施 后的效果数据统计。 执行:负责按照组织者给出的 作业步骤及实施要求,
E N D
SMT效率提升 之接料方法改善 编写:毕工 审核:曾经 深圳市康鸿锦电子有限公司
报告题纲 1.改善架构图及职责 2.问题点描述及分析 3.改善对策制订及改善具体实施步骤。 4.改善效果对比
改善小组架构 策划:负责策划此次改善计划 提案并指出改善重点。 组织:负责计划此次具体实施 步骤,并指定实施改善 方案人员,及方案实施 后的效果数据统计。 执行:负责按照组织者给出的 作业步骤及实施要求, 并记录此作业方法的报 警数据统计及原因. 监督:负责此次改善实施的进 度,并跟踪执行者的作 业方法。
问题描述 在机器飞达取料到接料带接头的地方会报警,报警频率在70%左右。使生产效率下降。机器报警原因有卡带或者料带不进带,经统计机器报警一次处理时间为0.5分钟,一个班一个操作员平均每天要接120盘物料。损耗时间为:(120盘*0.7机率)*0.5分(处理时间)=42分。就是说每个班每条线有42分钟时间是在处理此类问题。
报警原因分析 1.卡带 我们使用接料带是直接粘在物料带上面,接料带前部和塑料带接触部分处无法保证平整度,当接头到飞达顺带口处时会卡死,受飞达气动拉力会断带。见图: 飞达顺带口 正常状况 断开状况 塑料带接口打到飞达顺带口进直接卡死,导致报警。
卡带改善对策 将接料带剪成尖型,保证塑料带接头与飞达顺带口接触面小,防止因接触面大无法保证粘接平整度而导致卡带。使用时注意尖型方向同飞达进料方向一致。如图:
尖型塑料带进带串图 1 尖型接料带前进到此处因与顺带口接触面小,粘料带时不容易产生气泡,保证接头处的平整,所以很容易就过此位置。 2 此接头必须粘接牢固,并且需要对齐,否则会卡在飞达顺带口处,导致报警。 3
报警原因分析 2.料带无法前进 1.用普通剪刀剪料带,无法保证接头处的整齐度,定位孔大小不一,飞达在取料到这个位置时无法进带,导致报警。见图一 2.物料在飞达上前进靠飞达齿轮固定料带边孔而带动料带前进,底部固定胶纸未粘牢固,打到接头处就断开。物料在飞达上无法前进,导致报警!见图二 图一 此位置为普通剪刀剪出来的接头。很明显可以发现接头部分的间距与标准不相符。 图二
料带无法前进改善对策 1.使用专业接料剪及接料钳工具,用铜扣固定接口处。 铜扣固定
改善所需工具图片 接料剪 接料钳 铜扣
改善工具使用重点动作解析 第一步:接料前需取样并保留,以便IPQC核对物料。 取料盘上的第一颗物料。
第二步:接料剪剪物料 0603 0805 1206 规格 0402规格 物料剪在剪物料时注意,料带不可都朝同一方向剪,必须对剪,一边从左边进,一边就要从右边进。以保证孔与孔之间的间距相等。 物料剪在剪物料时注意物料规格,不同规格用不同定位柱。
第三步:接料钳压铜扣 1 2 铜扣凸面必须朝上面,以便能插入料带中,起固定作用。 料带接头必须放在接料钳的正中央,两边接头对等。 3 将铜扣压入料带后用接料带粘接表面上的塑料带及底部的纸带。注意:尖型端必须朝飞达前进方向,并且粘接表面塑料带的胶带不可贴偏,同塑料带平齐。否则会不卷带报警。
铜扣固定效果图 根据图片显示 铜扣固定明显 要比接料带固 定要牢固,利于 料带在飞达齿轮 位前进。 使用铜扣固定 使用接料带固定
改善后报警记录 附图为产线操作记录10月14日24小时的报警次数及原因。从记录数据可发现由原来的平均80次报警减到现在的20次左右。比率为20%. B班 A班
改善效果对比 如上表格对比可以看出经过此次改善节约的成本为:2548-728=1820元 月节约成本累计为:1820元*2班*21天=76440元。 现已经在SMT车间全面使用,并定期进行培训指导及作业考核。
报告完毕! 敬请指教! 谢谢! 深圳市康鸿锦电子有限公司 时间:2011年05月03日