120 likes | 299 Views
生產與作業管理. 團結圈活動競賽 — 心得報告. 台灣積體電路製造股份有限公司 至善組 晶準圈. 指導教師:盧淵源教授 學生: M944012003 杜思孝 M944012030 雲建裳. 內容大綱 公司簡介 活動內容說明 結論. 壹、公司簡介 公司名稱: 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電, TSMC ) 創立日期: 1987 經營者: 董事長張忠謀先生,副董事長曾繁城先生 總經理暨總執行長蔡力行先生 主要產品: 晶圓製造服務 企業總部: 新竹科學園區力行六路八號 廠別: 6 吋廠:二廠(竹科)
E N D
生產與作業管理 團結圈活動競賽—心得報告 台灣積體電路製造股份有限公司 至善組 晶準圈 指導教師:盧淵源教授 學生:M944012003 杜思孝 M944012030 雲建裳
內容大綱 • 公司簡介 • 活動內容說明 • 結論
壹、公司簡介 公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司(台積電,TSMC) 創立日期:1987 經營者:董事長張忠謀先生,副董事長曾繁城先生 總經理暨總執行長蔡力行先生 主要產品:晶圓製造服務 企業總部:新竹科學園區力行六路八號 廠別:6吋廠:二廠(竹科) 8吋廠:三,五,七,八(竹科),六廠(南科),十廠(上海) 12吋廠:十二廠(竹科),十四廠(南科) 關係企業:世界先進(竹科),WaferTech(美國),SSMC(新加坡) 實收資本額:2472.73億元 主要技術:0.6um,0.5um,0.35um,0.25um,0.18um,0.15um,0.13um,90nm, 65nm,45nm 員工人數:21,946人 營業額及獲利:2005年-銷貨收入淨額2646億,稅後純益936億,EPS3.79元 2006年Q1-銷貨收入773億,稅後純益326億,EPS1.3元
貳、活動內容說明 一 、題目選定 1. 部門組織:量測技術部門 2. 符合公司的四大核心價值:誠信正直,創新,客戶是伙伴,承諾 3. 主題評估: - 降低十二吋晶圓廠量測機台校正作業人力與數據錯誤率 (529) - 提升十二吋晶圓廠量測機台校正作業之效能 (622) - 提升八吋晶圓廠量測機台校正作業之效能 (451) 4. 選定理由 - 滿足客戶需求 - 符合公司策略目標 - 縮短作業時間 - 調戰全球領導地位
Supplier Inputs Process Outputs Customer • 中德電子 • 標準晶圓片 • 量測機台 • 量測數據 • 量測時間 • Internal Customer: • 製造部與工程部 P1 量測機台 校正計畫 P2 自備標準 晶圓片 P3 執行 量測機台 的校正 P4 審查 量測機台 的能力 P5 改善或提升 量測機台 的能力 Project Scope 二、課題的明確化及目標設定 以SIPOC來分析量測機台校正的作業流程: Process Name:提升十二吋晶圓廠量測機台校正作業之效能
節省50%校正作業時間 • 節省50%校正檢測人力 • 降低校正錯誤率至零 設定目標 2005年七月完成 F14所有機台 100%自動化校正 • 目標設定 現況說明:經由統計之後,發現機台的校正作業時間平均為67分鐘 • 設定狀況
總共: 67分鐘 10 分鐘 5 分鐘 12 分鐘 10 分鐘 30 分鐘 現況:手動校正流程 1.人工協調機台 作業時間 2.人工運送 標準片 3.手動選擇程式 並執行校正 4.手動輸入 SPC管制圖 5.手動開立 紙本OCAP 攻堅點一: 派工系統自動以 較高的優先順序 派工校正標準片 攻堅點二: 確認所有標準片 都有Lot ID,讓 AMHS系統認得 攻堅點三: 標竿學習製造部自動化量測監控 方式(包括控片清洗流程與機台 監控流程) 攻堅點四: 建立適合校正 的OCAP單與 停機單 目標:自動校正流程 1.QC標準片自 動派工至量測 機執行校正 2.OHT自動傳送 QC標準片 3.自動選擇 校正程式 並執行校正 4.校正數據自動 輸入SPC 管制圖 5.若校正數據 異常,自動開出 e-OCAP 總共: (34) 分鐘 預估(8)分 預估(5)分 預估(10)分 預估(0~1)分 預估(10)分 • 將可節省下50%的校正作業時間 • 同時校正節省下50%的校正人力 • 校正數據再也不會有人為錯誤 每一步驟都自動化 三、方策擬定
攻堅點一: 派工系統自動以 較高的優先順序 派工校正標準片 攻堅點二: 確認所有標準片 都有Lot ID,讓 AMHS系統認得 攻堅點三: 標竿學習製造部自動化量測監控 方式(包括控片清洗流程與機台 監控流程) 攻堅點四: 建立適合校正 的OCAP單與 停機單 1.QC標準片自 動派工至量測 機執行校正 2.OHT自動傳送 QC標準片 3.自動選擇 校正程式 並執行校正 4.校正數據自動 輸入SPC 管制圖 5.若校正數據 異常,自動開出 e-OCAP 3分鐘 5分鐘 5分鐘 0分鐘 10分鐘 四、效果確認 原先手動 總共: 67分鐘 改進後 總共: 23 分鐘
五、產生效益 • 有形效益 • 成本:NT$ 0 • 校正人力節省:17.4人,NT$:10,440,000 • 減少校正CycleTime:63% (67 => 23 mins) • 無形效益 • 提高SPC品質 • 改善量測機台校正品質 • 減少操作人員間的溝通時間 • 簡化校正系統 • 提升QC標準片管理
六、標準化及成效維持 1. 建立自動化校正標準程序 2. 執行教育訓練 – 校正操作人員及校正系統維護人員 3. 水平展開推廣至F12 4. 由圈內成員組成監控小組預防再發 5. 效果維持 - 2005-Jul ~ 2006-Apr 校正自動化率100% - 校正作業時間:21 ~ 25 分鐘 - 校正作業人力:人機比 0.04人/機 - 校正數據錯誤率:0%
參、結論 • 典型的改善手法:改手動為自動 • 品管手法運用純熟 • 品管圈應視為一種投資,員工 的一種在職訓練 • 就企業經營而言,品質應擴大其討論層面
感謝聆聽 敬請指教