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延长角阀运行周期. 中国铝业贵州分公司计控厂二车间 QC 小组. 2010 年 6 月. 氧化铝好水槽工艺流程. 料 浆. 压 煮 器. 冷凝水罐. 料浆. 5.4Mpa 高压水汽混合物. 好水槽. 热电厂. 角 阀. Masonelian. 0.5Mpa 水汽混合物. 热水站. 蒸汽. 角阀不仅控制着压煮器的用气量 , 更为重要的作用是将高压水汽混合物 ( 约 5.4Mpa) 降至常压 ( 约 0.5Mpa). 以便存储再利用。.
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延长角阀运行周期 中国铝业贵州分公司计控厂二车间QC小组 2010年6月
氧化铝好水槽工艺流程 料 浆 压 煮 器 冷凝水罐 料浆 5.4Mpa 高压水汽混合物 好水槽 热电厂 角 阀 Masonelian 0.5Mpa 水汽混合物 热水站 蒸汽 角阀不仅控制着压煮器的用气量,更为重要的作用是将高压水汽混合物(约5.4Mpa) 降至常压(约0.5Mpa).以便存储再利用。 • 一、二溶出压煮器罐内用于加热料浆的蒸汽,冷凝成水后,储存在好水槽内,经电导仪检测分析后,合理分配至热电厂或热水站,进行循环再利用。
小组概况: 我QC小组是一支由工程师、工人技师及班组骨干组成的团结协作能力强、现场经验丰富的技术攻关团队。
分公司要求 存在问题 06年至今角阀运行周期<21天 (不能满足生产要求) 选择课题 一、选择课题 角阀运行周期>40天 (与停汽检修周期同步) 延长角阀运行周期 我QC小组是一支由工程师、工人技师及班组骨干组成的团结协作能力强、现场经验丰富的优秀技术攻关团队。
>40天 角阀运行周期 (一个设备停汽检修周期) 二、设定目标 一、二溶出停汽检修周期约为40天,在正常生产运行时,角阀内部出现故障是不能进行拆卸检修的。因此,主体厂要求:角阀稳定运行周期与设备停汽检修周期同步,即40天。
调查1、二溶出好水槽2002年投运时,原设计使用的Masoneilan(梅索尼兰)角阀。调查1、二溶出好水槽2002年投运时,原设计使用的Masoneilan(梅索尼兰)角阀。 1 备件价格昂贵,定货周期长。 2 故障率较高,维护困难,阀门更换率高。 3 增加维护检修成本的投入。 三、目标可行性分析
三、目标可行性分析 调查2、氧化铝一、二溶出好水槽共安装9台角阀。 各角阀的运行情况都非常接近,为了更方便统计与直观了解角阀运行情况,我们只随机抽取(二溶出Du113进De113)一台角阀的各项运行情况进行调查。 经调查统计发现,该角阀平均运行天数仅为21天。
Du113进De113管道上角阀故障统计表 时间:2008年1月—12月 序号 原因 频数(次) 累计频数(次) 累积% 1 阀芯故障 11 11 55 误 操 作 1次 2 定位器故障 8 19 95 3 误操作 定位器故障8次 1 20 100 阀芯故障11次 合计 20 三、目标可行性分析 调查3、我们根据该角阀08年全年的检修记录做出故障统计: 从图中可看出该角阀故障频繁,主要是阀芯和定位器故障。
完全可行 中铝贵州分公司计控厂二车间QC小组 攻克阀芯故障率高,可提高角阀各项性能; 投运初角阀运行周期曾与设备停汽检修周期(40天)同步; 1 2 将角阀运行 周期延长至 40天以上 分公司及车间积极提供技术力量和资金支持. 3 总 三、目标可行性分析
含硅高易结疤 阀芯堵塞 有殘渣和异物 密封垫使用时间长 冷凝水质量差 阀笼损坏 密封垫损坏 阀芯不耐磨 密封螺杆安装不到位 阀芯故障 阀芯磨损变形 阀芯泄漏 未按规程检修 定位器故障 气源压力小 气源故障 机械故障 密封垫错位 气源含杂质 无信号 线断 气源管难固定 气源管脱落 现场震动大 四、原因分析 通过对现场的调查与分析,大家广开思路运用头脑风暴法 得出了以下关联图:
含硅高易结疤 阀芯堵塞 有殘渣和异物 密封垫使用时间长 冷凝水质量差 阀笼损坏 密封垫损坏 阀芯不耐磨 密封螺杆安装不到位 阀芯故障 阀芯磨损变形 阀芯泄漏 定位器故障 未按规程检修 气源压力小 气源故障 机械故障 密封垫错位 气源含杂质 无信号 线断 气源管难固定 气源管脱落 现场震动大 四、原因分析 通过对现场的调查与分析,大家广开思路运用头脑风暴法 得出了以下关联图:
含硅高易结疤 有殘渣和异物 密封垫使用时间长 阀芯不耐磨 未按规程检修 气源压力小 气源含杂质 气源管难固定 现场震动大 四、原因分析 通过对现场的调查与分析,大家广开思路运用头脑风暴法 得出了以下关联图: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
要因确认计划表 序号 末端原因 负责人 调 查 时 间 / 周 期 1 气源管难固定 曾 焜 2008年1月1日至08年12月31日 2 含硅高易结疤 有殘渣和异物 密封垫使用时间长 3 要因确认 4 阀芯不耐磨 序号 末端原因 确认方法 确认标准 验证情况 是否 要因 5 1 气源管难固定 现场验证 气源管牢固的连接定位器导管和气源管道。 根据08年全年现场检修记录和检修台帐,对一溶出5台角阀气源管固定情况进行调查统计: 气源管易松动脱落或断裂导致气源管的连接很难牢固。 是 未按规程检修 6 气源压力小 7 气源含杂质 8 现场震动大 9 五、要因确认 要 因 1 气源管难固定
要因确认计划表 序号 末端原因 负责人 调 查 时 间 / 周 期 1 2 气源含杂质 周虎哉 2008全年,共10次检查. 含硅高易结疤 有殘渣和异物 密封垫使用时间长 3 要因确认 4 阀芯不耐磨 序号 末端原因 确认方法 确认标准 验证情况 是否 要因 5 2 气源含杂质 现场验证 符合角阀气源要求(杂质含量少,不堵塞导管)。 对角阀的气源情况进行现场调查与检测: 时间:08年1月至08年11月 气源中虽含有少量的油污及杂质,但均能符合角阀气源要求。 否 未按规程检修 6 气源压力小 7 8 气源管难固定 现场震动大 9 五、要因确认 要 因 2 气源含杂质
要因确认计划表 序号 末端原因 负责人 调 查 时 间 / 周 期 1 3 气源压力小 周虎哉 2008年1月1日至08年12月31日 含硅高易结疤 有殘渣和异物 密封垫使用时间长 要因确认 4 阀芯不耐磨 序号 末端原因 确认方法 确认标准 验证情况 是否 要因 5 3 气源压力小 现场调查、测量 0.2MPa<气源压力<0.35MPa 角阀使用的气源的前端有压力监测装置并有报警功能,调查报警记录,发现:全年未发生报警情况。 到气源供给车间调查08年全年供气记录,气源压力均在0.2Mpa至0.35Mpa之间。 否 未按规程检修 6 7 8 气源管难固定 现场震动大 9 五、要因确认 要 因 3 气源压力小
要因确认计划表 序号 末端原因 负责人 调 查 时 间 / 周 期 1 4 阀芯不耐磨 曾 焜 08年全年,共7个停汽检修周期 含硅高易结疤 有殘渣和异物 密封垫使用时间长 5 未按规程检修 6 7 8 气源管难固定 现场震动大 9 五、要因确认 要 因 要因确认 要 因 4 阀芯不耐磨
要因确认计划表 序号 末端原因 负责人 调 查 时 间 / 周 期 1 5 有殘渣或异物 孙鸣亮 2008年1月1日至08年12月31日, 08全年7次停汽检修分别是: 2月14日;4月2日;5月15日;6月26日;8月1日`;9月9日;11月11日。 含硅高易结疤 密封垫使用时间长 要因确认 4 阀芯不耐磨 序号 末端原因 确认方法 确认标准 验证情况 是否 要因 5 有殘渣或异物 现场调查 是否含有肉眼可见的殘渣及异物。 查看08年全年,七次检修记录,对是否有残渣或异物的情况进行统计: 发现:08年7次检修中,拆开阀芯都能看见殘渣或异物,并发生了阀芯堵塞的情况。工艺原因造成的仪表问题,视为非要因。 否 未按规程检修 6 7 8 气源管难固定 现场震动大 9 五、要因确认 要 因 要 因 5 有殘渣和异物
要因确认计划表 序号 末端原因 负责人 调 查 时 间 / 周 期 1 6 含硅高及易结疤 孙鸣亮 2008年12月11日 密封垫使用时间长 要因确认 4 阀芯不耐磨 序号 末端原因 确认方法 确认标准 验证情况 是否 要因 6 含硅高及易结疤 现场调查、验证 结疤天数≤40天 工艺原因造成的仪表问题,视为非要因。 否 未按规程检修 7 8 气源管难固定 现场震动大 9 五、要因确认 要 因 要 因 冷凝水中硅的含量和比重较高,极易造成结疤,结疤天数≤20天。 6 含硅高易结疤 分析化验中心
要因确认计划表 序号 末端原因 负责人 调 查 时 间 / 周 期 1 7 密封垫使用时间长 蔡兴琳 2008年1月1日至08年12月31日 要因确认 序号 末端原因 确认方法 确认标准 验证情况 是否 要因 4 阀芯不耐磨 7 密封垫使用时间长 现场调查 密封垫使用周期等于停汽检修周期,在使用周期内无滴漏。 密封垫使用时间超过停汽检修周期时,发现有明显水汽滴漏.对2008年全年的检修记录调查,了解到:2月14日和6月26 日都因为受到主体设备施工检修时间短的限制,出现2次未及时更换密封垫的情况,导致密封垫超期使用。 是 未按规程检修 8 气源管难固定 现场震动大 9 五、要因确认 要 因 要 因 要 因 7 密封垫使用时间长
要因确认计划表 序号 末端原因 负责人 调 查 时 间 / 周 期 1 8 未按规程检修 周虎哉 2008全年7次停汽检修分别是: 2月14日;4月2日;5月15日;6月26日;8月1日`;9月9日;11月11日。 拆开角阀进行清理,安装完成后。 密封垫使用时间长 要因确认 4 阀芯不耐磨 序号 末端原因 确认方法 确认标准 验证情况 是否 要因 8 未按规程检修 现场调查、验证 密封螺杆的水平度和松紧度是否符合阀门按装要求。密封垫从外观不可见。耐压实验合格。 检修工作完成后每台角阀的螺杆水平度、均衡度及松紧度均进行检查,发现:各项检修工作严格按照检修规程实施,达到检修规程要求。 否 7 气源管难固定 现场震动大 9 五、要因确认 要 因 要 因 要 因 8 未按规程检修
要因确认计划表 序号 末端原因 负责人 调 查 时 间 / 周 期 1 9 现场环境震动大 李 阳 2008年12月11日 密封垫使用时间长 要因确认 4 阀芯不耐磨 序号 末端原因 确认方法 确认标准 验证情况 是否 要因 9 现场环境震动大 现场验证 站在角阀旁是否有明显震感 人站在角阀旁边感觉有强烈的震动,用肉眼能明显的看到定位器上的气源管处晃动大,导致气源管易脱落,从而引发定位器故障。工艺原因造成的仪表问题,视为非要因。 否 7 气源管难固定 五、要因确认 要 因 要 因 要 因 9 现场震动大
要 因 1 气源管难固定 密封垫使用时间长 1 要 因 4 阀芯不耐磨 3 阀芯不耐磨 密封垫使用时间长 2 要 因 7 气源管难固定 五、要因确认 确认三个要因
七、实施对策 实施1: 09年1月16日,将原来的铜质气源管改成软管(含金属的塑料软管)。 改进前,使用的气源管。 改进气源管后, 使用的软管。 实施工作完成后我们调查现场检修记录,发现:从更换至今没有发生气源管脱落情况。
七、实施对策 实施2:严格按照规定要求,在检修周期及时更换密封垫,确保密封垫不超期使用。 密封垫安装位置 完好的密封垫 破损的密封垫 09年7月2日,密封垫的更换和使用情况进行现场检查。发现:密封垫在使用周期内,密封情况良好,未发现滴漏情况。
对策失败 (天) (无故障运行天数) 60 50 40 >40 30 阀芯没有到达到磨损度<1mm/检修周期的目标要求.阀芯故障率居高不下. 26 20 21 时间 阀芯故障 定位器故障 10 阀芯故障率居高不下. 09年1月8日 ∨ ∨ 0 09年2月2日 × ∨ 运行天数 26天 国产角阀 改造前 目标值 七、实施对策 实施3、选用国产角阀代替原使用的进口角阀. 09年1月8日,停汽检修,将国产角阀安装在二溶出Du113进De113管道上,进行调试校验,投运正常。 ?
二次对策 重新制定对策措施:
二次对策实施 自主设计 阀芯部件 2009年11月底,我们将自主设计阀芯的角阀,安装于一溶出好水槽上。 截流装置 阔宽进料孔孔径 角阀改进示意图内
二次对策实施 2009年11月底,我们将自主设计阀芯的角阀,安装于一溶出好水槽上。
自主设计 阀芯部件 阀芯 改进前角阀 的内部情况 改进后角阀 的内部情况 角阀 八、效果检查 残渣或异物被排除在阀芯外,阀芯无故障. 阀芯常被残渣或异物堵死。 角阀的各项故障(阀芯故障、定位器故障)都没有发生过。角阀的改进成果在同行业中达到先进技术水平。
(无故障运行天数) (天) 100 80 60 40 20 0 八、效果检查 >100 角阀从1月19日至5月27日,稳定运行周期长达100天以上,远远超过制定目标值(角阀运行周期>40天) >40 21 改进后角阀 改造前 目标值
改进后的角阀每台价格约3万元 原使用的进口角阀每台价格约14万元 一台角阀在价格上就可以节约11万元 创造效益 - 目前一、二溶出共有角阀9台,如用自主设计的新角阀作为备件更替,将为企业节约大量的备件成本费用。 = 99万
1 实现生产工艺的精准控制,大大节约压煮器的蒸汽使用量。 2 控制降压性能稳定,彻底排除生产过程中的安全隐患。 3 运行周期长,减少检修工作量。 4 真正摆脱了,依赖进口设备的局面,实现了设备自主设计国产化。 在同行业中的意义和价值是无比深远地。 间接效益
1.将角阀的“内部零件”维护检修注意事项,写进Q/CHALCO-GZ-39-BF111-2004《角阀维护检修规程》,规范角阀检修作业。标准化角阀的技术改进方法,并进行专利申请。1.将角阀的“内部零件”维护检修注意事项,写进Q/CHALCO-GZ-39-BF111-2004《角阀维护检修规程》,规范角阀检修作业。标准化角阀的技术改进方法,并进行专利申请。 2、定期对角阀进行检查维护和清理,并及时 对角阀运转过程中出现的问题进行跟踪记录。 3、拆回损坏的角阀,将可用的零部件拆下 以备使用。 九、制定巩固措施
科技创新能力 团结协作能力 优 良 中 差 技术水平 服务质量 组织沟通能力 实际操作能力 十、总结和下一步打算 通过本次QC活动,我们彻底解决了这一长期困扰生产的难题,得到了各级部门的好评;团队的技术水平、凝聚力、战斗力,得到更高的提升和更充分的展现。 活动前小组综合能力 活动后小组综合能力
下一步打算 下一步我们会将此次角阀的技术改进方法及成果,应用或借鉴到其他类似阀门的技改工作中,并在同行业中进行推广。为氧化铝各工艺的安全、稳定、可靠运行保驾护航。