210 likes | 470 Views
Aumento de Capacidad de la Unidad de FCC de Bahía Blanca con Baja Inversión. Autores: J. M. Vargas O. Mina A. Colagreco. Refiner ía Bahía Blanca. Propano. Isomerización 480 m3/día. LPG. Butano Comercial. Butano. HDT Naftas 1400 m3/día. Petroleo Crudo
E N D
Aumento de Capacidad de la Unidad de FCC de Bahía Blanca con Baja Inversión Autores: J. M. Vargas O. Mina A. Colagreco
Propano Isomerización 480 m3/día LPG Butano Comercial Butano HDT Naftas 1400 m3/día Petroleo Crudo Ducto: 4800 m3/dia Embarcaciones 15000 m3 Pool de Naftas N. Normal 86+ N. Super Destilación atmosférica 4850 m3/día Reforming 920 m3/día N. SP 97 N. Super (terceros) N. Podium N. Exportación N. Catalitica N. Petroquímica FCC 1500 m3/día N. Reformada Destilación Vacío 2000 m3/día Pool de Destilados Medios Otros Productos Comp.Blending Prod. terminados Kerosene Gas Oil Gas Oil Patagónico Diesel Marino Diesel Industrial Reductor de Viscosidad 600 m3/día Insumos: Energía Eléctrica Gas Natural Agua de red Quimicos LCO Fondos IFOS Fuel Oil Asfaltos Asfaltos Diluidos Slurry Configuración de la Refinería
Objetivo Exponer las modificaciones de hardware y operativas realizadas a la unidad logrando aumentar en un 20% V la capacidad de procesamiento, obteniendo un rendimiento volumétrico de LCO superior a 30% y procesar hasta un 6% en volumen de Crudo Reducido.
Descripción de la Unidad • Capacidad: 1250 m3/día (52 m3/hr) • Inventario Catalizador: 35 Toneladas • Regenerador:Combustión completa • Ciclones de 2 etapas • Distribuidor aire tipo grilla • Reactor:Riser Externo • 6 boquillas carga tipo casquete ranurado • Ciclón salida Riser • Ciclón superior • Stripper:Conos y anillos • 2 anillos de vapor (stripping y fluidización)
Esquema del convertidor • Componentes principales • Circulación de catalizador • Principales variables A Fraccionadora 515°C 1.6 Kg/cm2 Separador Nivel de catalizador Riser Regenerador 720°C 2.1 Kg/cm2 Nivel de catalizador Grilla de aire Valvula PV1 (LCV) Valvula PV2(TCV)
Modificaciones de Hardware • Anillo de fluidización PV2 (TCV) • Inyectores de carga • Válvula del ciclón superior deldespojador • Instalación de termocupla • Skin point descarga ciclón del reactor • Aireaciones del stand pipe decatalizador • agotado
Modificaciones Operativas Para mejorar la circulación de catalizador y lograr estabilidad en la presión diferencial de las válvulas PV1(LCV) y PV2 (TCV) se modificaron las siguientes condiciones operativas: • Caudales de vapor a las aireaciones de los stand pipe de catalizador agotado y regenerado. • Caudales de vapor a las aereaciones del riser vertical y lateral. • Se eliminó la inyección de vapor quench entre las dos etapas en los ciclones del regenerador.
Objetivo principal de la Refinería: • Aumentar la producción de Diesel y mejorar la rentabilidad Objetivos de la unidad de FCC : • Maximizar el rendimiento de LCO • Mantener el octanaje de la nafta catalítica • Minimizar el rendimiento de fondos
Reformulación del catalizador Se reformuló el catalizador con el Objetivo de Maximizar la producción de LCO, obtener una mayor conversión de fondos y mantener el RON de la Nafta Catalítica. Para ello se agrego ZSM5 en un 2 % y se aumento el díametro del poro de la partícula de catalizador Las Condiciones de operación propuestas para lograr los objetivos fueron: • Temperatura de reacción = 495 °C • Caudal de carga a FCC= 1554 m3/d • MAT = 58 %p
Nuevas condiciones operativas para maximizar LCO • Temperatura de Reacción • Extracción de Nafta Pesada a LCO (Se realizó modificación en planta) • Temperatura de tope de la fraccionadora
Resultados Rendimientos Actuales %V
Conclusiones Las modificaciones realizadas en la unidad de craqueo catalítico, tanto operativas como en las instalaciones, han permitido lograr las siguientes mejoras: • Aumentar la capacidad de procesamiento en un 20 %V. • Mejorar la circulación del catalizador. • Aumentar el rendimiento volumétrico de LCO superando 32%V.
Conclusiones • Incrementar la confiabilidad operativa de la unidad. • Mantener el octanaje de la nafta catalítica y el rendimiento de fondos dentro de los valores objetivo operando a baja severidad de reacción.