280 likes | 635 Views
PT PLN ( Persero ) Pe mbangkitan Sumatera Bagian Selatan. RAPAT KOORDINASI TRIWULAN II TAHUN 2013. Tiga perspektif mewujudkan Visi Direktorat Operasi :. Operasional & Capital Efficiencies Product & Servi ce Qu a lity. Efisien Andal Berkualitas.
E N D
PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan RAPAT KOORDINASI TRIWULAN II TAHUN 2013
Tiga perspektif mewujudkan Visi Direktorat Operasi : • Operasional & Capital Efficiencies • Product &ServiceQuality Efisien Andal Berkualitas • Operation Performance Improvement (OPI) • Enterprise Asset Management (EAM) Kinerja Teknis • Mindset • Capability • Leadership Program Unggulan Proses Bisnis KPI Proses Bisnis Mindset, Kompetensi & Leadership
Aliran Daya Beban Puncak Tertinggi Juni2013 NAD 253MW 1428MW Keterangan: 170MW 83MW Subsistem : KIT > Beban Subsistem : KIT < Beban Sumut Subsistem : KIT > / < Beban 1383MW 317MW SBU, Senin 10 Juni 2013, 19:30 WIB -MW Daya Mampu : 1598MW Beban Puncak : 1605MW Riau 395MW 78MW Sumbar Jambi 206MW 410MW 224MW 194MW 314MW 943MW 212MW 114MW 227MW Sumsel 619MW Bengkulu SBST, Jumat 7 Juni 2013, 18:30 WIB 226MW 113MW Daya Mampu : 2553MW Beban Puncak : 2563 MW Defisit di SBT : 71 MW Lampung 774MW 548MW
REALISASI ALIRAN DAYA SUMATERA SAAT BEBAN PUNCAK 2013 Sumut BP = 1.378MW KIT = 1.480MW KTPNG RTPAT Riau Trf dr Sumut 33 MW 33MW SumSel BP = 640MW KIT = 1024MW Jambi BP = 265MW KIT = 205 MW Riau BP = 463MW KIT = 339MW PKBDN 60 MW PBLIH ADURI 384 MW KTPJG LNGSA 60MW 124MW Aceh BP = 267MW KIT = 207MW MBNGO PKMBH Lampung BP = 727MW KIT = 495MW Sumbar BP = 440MW KIT = 399,7MW OBLIN LBGAU KLRJO 192MW 252MW 170MW 232MW BNGKO LAHAT BKSAM BKMNG BTRJA 100MW PKLGN SBU, 28 Maret 2013 SBST, 14 Mei 2013 Bengkulu BP = 114MW KIT= 214MW KIT : 2.677,8MW Beban Puncak : 2.637,7 MW DMP : 1.687MW Beban Puncak : 1.654MW
Fuel Mix SistemSumbagselteng Juni 2013 MWhProduksiberdasarkanenergi primer
Supply Gas Sistem Sumbagsel BACEH BIREN PERTAMINA TALISMAN (Jambi Merang) Payoselincah JPH : 25 BBTU/D DMP : 2x50 MW LNGSA PERTAMINA UBEP Sei Gelam JPH : 2 BBTU/D DMP : 12 MW PBDAN 80 MW PT EHK Payoselincah JPH : 18 BBTU/D DMP : 83 MW RTPAT KTPNG BBATU KTPJG PT MEDCO E&P Borang JPH : 18,3 BBTU/D DMP : 81 MW 130 MW PYBUH PERTAMINA TAC SEI GELAM Sei Gelam JPH : 2,5 BBTU/D DMP : 90 MW (peaker) KLJAO MBNGO 180 MW PSLCH PT PERTAMINA EP + MEDCO E&P Keramasan JPH : 15 + 22.3 BBTU/D DMP : 115 MW BNGKO 250 MW 3 2 5 4 1 6 7 LBGAU PT PGN Talang Duku JPH : 8 BBTU/D DMP : 31 MW PKLGN 100 MW BTRJA 230 MW BKMNG PDPDE Jakabaring JPH : 3 BBTU/D DMP : 52,5 MW (peaker) Total JPH : 131,1 BBTUD DMP : 609,5 MW KLNDA PT MEDCO E&P Indralaya JPH : 17 BBTU/D DMP : 45 MW
RealisasiPenyerapanGas Tahun 2013 (1) JPH = 22.3 PLTG SewaKeramasan# 1 Gangguan bearing temperature high, setelah pelaksanaan HGPI tanggal 1 Jan – 16 Apr 2013 Sisa GMU 795.746 MMBTU per Juni 2013 JPH = 15.0
RealisasiPenyerapanGas Tahun 2013 (2) JPH = 18.3 • PLTG Borang #1 • Gangguan turbin 7 Feb – 22 Apr 2013 • PLTG Borang #2 • Gangguan inlet screen 17 Mar – 11 Apr 2013 • Sisa GMU 7.458.306 MMBTU per Juni 2013 JPH = 24.0 / 17.0 • PLTG Indralaya GT 1.1 • pekerjaan CI tanggal 15-18 Jan 2013 • PLTGU Indralaya GT 1.2. • pekerjaan CI tanggal 29 Apr – 12 Mei 2013 • PJBG Per 1 Mei 2013 diperpanjang • s.d Agustus 2013 dgn JPH 17 BBTUD
RealisasiPenyerapanGas Tahun 2013 (3) JPH = 8.0 • PLTG TalangDuku #1 • gangguanturbinsejak 12 Jan 2013 • PLTG TalangDuku #2 • penggantian expansion joint exhaust • tanggal 1 – 10 Mei 2013 • Gangguankabel power terbakar • tanggal 4 – 23 Juni 2013 • PLTG Jakabaring mulai beroperasi sejak tanggal 21 Feb 2013 • PLTG Jakabaring # 2, stop operasi kendala pasokan gas tanggal 3-18 April 2013 JPH = 3.0
RealisasiPenyerapanGas Tahun 2013 (4) • PLTG Batang Hari #2 • Combustion Inspection + • tanggal 12 - 29 Juni 2013 JPH = 18.0 JPH = 25.0
RealisasiPenyerapanGas Tahun 2013 (5) JPH = 2.0 JPH = 2.5 / 5.0 • PLTMG beroperasi sejak 22 Maret 2013 pada beban 24 MW ke Jaringan 20 kV masih terkendala Transmisi 150 kV belum selesai • JPH menjadi 5 BBTUD sejak 15 Mei 2013
Review Penyerapan Gas Tahun 2013 • KERAMASAN : • Sisa Gas Make Up (GMU) diKeramasan per 30 Juni 2013 sebesar 796 BBTU. Periodepengambilanberakhirs.d November 2013.Dibutuhkan rata-rata minimum penyerapanhariansebesar24.2BBTUD. Rata-rata realisasi penyerapan per hari 21 BBTUD, sehingga kemungkinan yang tidak terserap 486 BBTU. • Diperlukan amandemen perpanjangan waktu pengambilan GMU dengan memperhitungkan rata-rata realisasi penyerapan gas harian di Keramasan dan Borang. • PLTGU Keramasan (JICA) sudahsiapuntuk first firing & start up, masihterkendalapenyesuaiantekanan gas dariPertamina. • Opsipenyelesaian : • Penyesuaiantekanan gas Medco & Pertaminabersamaan (belumdapatdilaksanakan) • Pemisahanoperasiantarajalur gas Medco & Pertamina (perlukoordinasidengan P3BS terkaitpenurunanpasokandayakesistem. • Pemasangankompresor gas sendiri (untukpengoperasianjangkapanjangsetelah PJBG Medco berakhir, jikamenggunakan gas Pertamina, danPertaminatidakdapatmenyesuaikantekanan)
Review Penyerapan Gas Tahun 2013 MERAH MATA : Sisa Gas Make Up (GMU) diBorangper 30 Juni 2013 sebesar 7.458 BBTU. Periodepengambilanberakhirs.dAgustus 2014. Dibutuhkan rata-rata minimum penyerapanhariansebesar 21.9 BBTUD. Rata-rata realisasi penyerapan per hari 17 BBTUD, sehingga kemungkinan yang tidak terserap 1.664 BBTU. Diperlukan amandemen perpanjangan waktu pengambilan GMU dengan memperhitungkan rata-rata realisasi penyerapan gas harian. Masakontrak PLTG BOT BorangakanberakhirTahun 2018, sehinggaperludilakukanupayamendapatkanpasokan gas tambahansetelah PJBG berakhir. INDRALAYA : PJBG akan berakhir pada Agustus 2013 dengan JPH 17 BBTUD. Saat ini dalam proses perpanjangan PJBG dengan JPH 10 BBTUD (Sep-Nov 2013) dan 17 BBTUD (Des 2013 – Mar 2015).
Review Penyerapan Gas Tahun 2013 TALANG DUKU : Untukmenyerap gas pada JPH 8 BBTUD, PLTG TalangDuku #2 & #3 saatiniberoperasibaseloaddenganbeban total 31 MW. PLTG TalangDuku #1 tidakdapatberoperasisejak 12 Januari 2013 akibatindikasi crack pada hot part, sesuaihasilBorescope Inspection. Saatinisedangdalampelaksanaan Major Inspection sejak 24 Juni – 7 Agustus 2013. • JAKABARING : • PLTG Jakabaring beroperasi dengan pola : • Beban 3 x 18 MW selama 6 jam/hari (kondisi normal) • Beban 2 x 18 MW selama 9 jam/hari (salah satu unit pemeliharaan) • Diperlukan koordinasi dengan Dispatcher P3BS yang lebih baik untuk pengaturan operasi di Jakabaring.
Review Penyerapan Gas Tahun 2013 PAYO SELINCAH : Pemakaian gas dari PTJM sebesar 25 BBTUD akan direduksi dengan memaksimalkan pemakaian gas dari EHK. Sehingga diperlukan koordinasi dengan EHK untuk mendapatkan nominasi gas harian maksimal. SEI GELAM : PLTMG SeiGelamPeaker 90 MW sudahberoperasisejak 22 Maret 2013. Saatini unit hanyadapatberoperasibaseloadpadabeban 24 MW danmasukkeJaringan 20 kV. Pengoperasianpada full load sebagaipeakerbelumdapatdilaksanakankarenaterkendalabelumsiapnyaTransmisi 150 kV. Akibatnyapenyerapan gas tidakmasksimal, sehinggaberpotensiterhadaptimbulnya GMU. PLTMG SeiGelam 12 MW beroperasi normal, namunadaindikasipenurunantekananpadasumur gas, sehinggaberpengaruhpadapenurunanpasokan gas.
CATATAN SEMESTER 2 TAHUN 2013 • Penyeragam Format Berita Acara Sewa Pembangkit dengan Cut Off setiap tanggal 10 bulan berikutnya. • Laporan Pengusahaan agar dilengkapi dengan Executive Summary (OEE, Evaluasi dan catatan kejadian khusus selama periode laporan). • Tindaklanjut Risk Survey yang telah dilaksanakan di Unit Sektor agar segera ditindaklanjuti dan dilaporkan, sangat berpengaruh kepada Besaran Premi Asuransi yang harus dibayar.