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精细老区挖潜 夯实斤油工程. 精细老区挖潜 夯实斤油工程. ---- 桩 64-12 井组动态分析. 桩西采油厂采油一队 2014 年 6 月. 汇 报 提 纲. 基本概况. 存在问题及潜力分析. 汇报提纲. 主要做法及效果. 下步工作及效果预测. 桩 64-3 桩 64 桩 64-7 桩古 22 桩古 43. 东. 营. 组. 沙. 一. 沙. 三. 段. 段. 一、基本概况.
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精细老区挖潜 夯实斤油工程 精细老区挖潜 夯实斤油工程 ----桩64-12井组动态分析 桩西采油厂采油一队 2014年6月
汇 报 提 纲 基本概况 存在问题及潜力分析 汇报提纲 主要做法及效果 下步工作及效果预测
桩64-3 桩64 桩64-7 桩古22 桩古43 东 营 组 沙 一 沙 三 段 段 一、基本概况 (一)构造位置及特征 桩64块Es1顶面构造图 桩64-12井组位于桩64块西部,位于桩西南部桩南断层的下降盘,主力含油层系为沙一段,是一个北、东受桩南大断层遮挡的北高南低的单斜构造。储层为滨浅湖相沉积,沉积厚度7.6-24.6米,生物灰岩,灰质含量>65%。 桩64块油水井连通图 桩64块Es1油层有效厚度等值图 桩64-3井——桩古43井近南北向油藏剖面图
一、基本概况 (二)油藏特征 总体来看该井组为中孔、低渗、低粘度、常温、常压下的岩性-构造油藏
一、基本概况 (三)开发简历 桩64-12井组综合开发曲线 (1983.11-2014.5) 油井总井 开井 井网调整低效阶段 (1990.12-2006.4) 初期由于新井投入产量有小幅度上升但由于地层供液差,油井产量迅速下降;后期油井先后转注或改其他层生产,井组低产低效生产,阶段末井组仅1口油井(64-7)正常开井生产,日产油1.1吨,采油速度0.1% 日液 日油 井网恢复、调整阶段 (2006.5-目前) 本阶段大力扶长挺井且由于水井吸水效果差且未见到注水效果,大部分水井转抽,井组产量有小幅回升,日产油5.5吨,后期单井进行酸化等油层改造措施井组产量稳中有升。 含水 天然能量开发阶段 (1983.11-1990.11) 井组投产油井桩64初期能量充足自喷生产高液量低含水生产效果较好,日产油能力高达65吨。但随地层能量下降产量下降明显。阶段单井累油4.0155万吨,采出程度达10.3%。 水井总井 开井 日注 注水开发阶段 (1990.12-目前) 井组自1990.12月桩64井转注以来开始进入注水开发阶段 动液面
(四)开发现状 一、基本概况 累油 7.5653 104t 累水 4.4008 104m3 累注 13.6221 104m3 累计注采比 1.1 采油速度 0.6% 采出程度 19.1% 日液水平 23.1 2014年5月: 油井4口 开井3口 日油水平 8.7t 综合含水 62.3% 油水井总井 6口 水井2口 开井2口 日注水平 40m3 平均动液面 2023m 地层能量 地层总压降13.41MPa 低采油速度,中高采出程度,中等含水开发阶段
汇 报 提 纲 基本概况 存在问题及潜力分析 汇报提纲 主要做法及效果 下步工作及效果预测
二、存在问题及潜力分析 桩64-12井组综合开发曲线 油井总井 开井 日液 日油 含水 水井总井 开井 日注 动液面
二、存在问题及潜力分析 三位一体综合分析 地层问题 地面 分析 地面 问题 井筒问题 井筒 分析 地层 分析 注水压力分析 井网完善状况分析 工况分析 注入水配伍性分析 井况分析 储层物性及油井生产状况分析
二、存在问题及潜力分析 桩64-12井单井注水曲线 83 32 34 5 34 7 7 80 93.9月法兰刺漏关 07.11月检换管开 93.9月法兰刺漏关 07.11月检换管开 08.12-09.1月找漏 09.12月酸化增注 2011.4月酸化增注 30 30 50 50 30 33 31 37.7 34.5 34.8 34.5 13.2 37 34.5 33.0 30 12.8 35 34.0 (一)地面分析 2 2 1 地面设备不配套,注入水水型不配伍,水井欠注严重,油井结垢 桩64-7井筒结垢情况图 由于目前水井变频及单体泵使用12年,设备老化,频繁故障,泵压下降,桩64-12井目前欠注严重。井组地层水水型为NaHCO3 。目前64注水站污水为CaCl2 ,注入水水型与地层水不配伍,油井在作业解剖中发现结垢现象。
二、存在问题及潜力分析 (二)井筒分析 2 油井生产参数偏大,部分井防偏磨、防垢措施不配套,油井免修期短 油井采用D44泵生产,生产参数偏大,井组平均泵效仅为33.2%。 桩64-7井因偏磨频繁断脱,检泵周期仅为5-8个月,同时在作业解剖中发现该井明显存在结垢和腐蚀现象 桩64-7作业解剖情况
二、存在问题及潜力分析 (三)地层分析 3 计关长停井多,井网控制程度低,注采井网不完善,水驱方向单一 井组桩64-9、桩64、桩64-6计关长停,导致井组目前仅余中部一注两采三口井生产,井网控制程度低且水驱方向单一。 2012.4月泵漏不出计关 注水井转抽生产Mz,2012.7月不供液计关 2002.5月高含水计关
二、存在问题及潜力分析 20 80 20 40 60 20 40 60 80 15 25 20 15 15 20 25 (三)地层分析 4 储层物性差,油井低产低效,非均质性严重,井间差异大 桩64-12井组正常生产时单井生产情况表
二、存在问题及潜力分析 二、存在问题及潜力分析 20 80 20 40 60 20 40 60 80 (三)地层分析 4 储层物性差,油井低产低效,非均质性严重,井间差异大 含水等值图 2010 2012 2013
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三、主要做法及效果 优化油井生产参数及防偏磨、防垢措施 治理方法 2 地面 井筒 地层 扶停转注,完善动态井网;酸化、压裂改造油层,提水提效 更换并优化地面设备,改善注水状况
三、主要做法及效果 1 检管提压,治理欠注水井 桩64-12注水曲线 检管提压増注 2013.11月进行检管增注 2014.1月更换地面变频提压 对欠注井桩64-12,进行检管并更换地面设备提压増注,初期取得较好增注效果。针对水型不配伍现象,提出申请安装精细化过滤装置,注软化水,目前已获上级部门批准。
三、主要做法及效果 桩古22井生产曲线 2 转注、扶停完善动态井网 桩64-6井注水曲线 34 30 2014.4.19日转注开 34 33 2014.4月转注 2078
三、主要做法及效果 2 转注、扶停完善动态井网 桩64井单井生产曲线 2013.5月重射S1酸化合采 20.1 1.1 11.4 2008.8试油生产Mz 2013.5检泵重射S1测压酸化合采 2012.7月检泵开后因不供液反复做工作无效10.20日计关 0.8 4.1 2.0 31.7 83.0 83.0 1640 1457 2078
三、主要做法及效果 2 3 2 2 优化井筒措施并压裂改造油层 桩64-7井单井生产曲线 15.6 11.7 7.4 6.3 检换38泵后压裂 +2.5 2013.8检换38泵 2014.3月检换泵压裂 4.0 0.8 1.1 3.3 72.3 74.1 85.7 -13.4 84.5 2158 1997 2050 2065 桩64-7井2013.8.31日检换38泵提泵挂(2398米上提至2227米),22mm与19mm的抽油杆(1506-2206米)每隔1根下1根抗磨副杆,并安装阴极保护器。2014.3月对该井进行压裂。
三、主要做法及效果 总体效果:从开发曲线看,开发指标明显有所好转,呈现7升1降的趋势。 桩64-12井组综合开发曲线 4 3 3 2 油井总井 开井 17.5 23.1 日液 5.0 8.7 日油 71.4 含水 62.3 2 水井总井 开井 1 40 日注 16 动液面 2023 1901
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四、下步工作及效果预测 检泵找堵水酸化 分层注水 加深泵挂 酸化增注 酸化并优化生产参数 油水井工作量汇总表
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